汽机凝结水溶氧超标采取的七点控制措施如何执行?
汽机凝结水溶氧超标涉及到多个方面,包括设计、制造、安装、维护、检修、运行等多个环节。我们通过对运行机组溶氧进行对比排查,以及利用氮质谱真空检漏仪对汽轮机组负压系统进行查漏,发现影响凝结水溶氧增大的原因,主要存在于#7、#8低加水位计、热井人孔门、凝结水泵入口滤网等部位出现漏空。通过这次排查,我们将我们进行的工作简单讲述一下,也便于大家出现类似情况时,能够快速入手,保证凝结水溶氧的达标。
1.首先确认一下我们测量溶氧是否规范,避免因为自身的失误,导致大家白忙活一场,可同时结合表计、排汽温度综合判断。
2.对凝汽器补水的水质进行检测,避免补水溶氧偏大,造成水质变化,注意控制除盐水箱水位略高于凝汽器水位,避免补水过程中,除盐水进入空气,引起凝结水溶氧变化。
3.检查凝结水系统辅助设备,尤其是凝结水泵入口阀门盘根、放水门、入口安全阀泄漏、凝结水泵盘根、凝结水密封水压力偏低、凝汽器热井底部放水阀等,避免存在漏空情况。
4.大、小机轴封压力是否偏低、轴加U型水封筒温度是否过高,如存在以上现象,轴加水封可能撕破,导致漏空。
5.负压系统查漏,负压系统分两部分,一种是长期负压部分,包括凝汽器汽侧、低压缸、本体疏水扩容器、#8低加汽侧、凝汽器热井至凝结水泵进口(含凝结水泵机械密封);另一种为短期负压部分,高负荷为正压,低负荷为负压,如#6、#7低加汽侧。
6.调整凝结水过冷度,水冷机组控制2℃,空冷机组控制5℃。过冷度可以通过调整循环水流量(循环水泵高低速切换)、循环水塔池启闭机投退来调整。
7.运行中出现溶氧超标,切换凝结水泵运行或在备用凝结水泵机械密封处涂黄油,并关闭备用凝结水泵进口门和抽空气门,观察凝结水溶氧变化情况。
除了以上原因,我们在使用化补水作为凝泵密封水时,易出现凝结水溶氧不合格问题,主要因为未经过真空除氧直接进入凝结水系统的缘故;另外化学仪表测点指示、电仪信号受到干扰,也是造成凝结水溶氧波动大的潜在因素。
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