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生物质锅炉运转反常时的处理办法

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生物质锅炉发生了几件反常的故障,影响了正常运转,对此进行剖析处理。

一, 生物质锅炉给料机单侧进料

1.现象

B侧给料机由于电气原因无法运转,只剩下A侧给料机单侧布料,翻开生物质锅炉A侧炉墙人孔门,只看到燃料塞满,看不到明火。翻开B侧炉墙人孔门,看到炉排有1m多宽的无料走廊。这样就造成了生物质锅炉A侧的燃料一次风

吹不动。B侧由于没有燃料形成了很多的空穴区域,一次风经过无料的炉排孔眼进入,降低了炉膛的温度炉排一次风散布极不均匀,正常的锅炉焚烧无法建立。

2。解决办法

(1)生物质锅炉采纳开启1A,2A焚烧风,用焚烧风吹动燃料向B侧移动,也就是说利用A侧的风把燃料吹到B侧,尽量将燃料吹向无料的炉排,尽量使燃料铺满炉排,形成全床着火,结构一个均衡的火焰温度区,进步


(2)采用此种办法,1小时后翻开生物质锅炉炉门检查,燃料散布大致均匀,B侧炉排上面已经有燃料在焚烧了,焚烧工况大为改观,收到了良好的作用,负荷从10MV以下带到了25MV.

3.主张

焚烧黄秆的生物质锅炉,在A,B给料机的两端加装播料风,风源能够接在焚烧风道,经过调整播料风的压力和角度来改动燃料的分配,使燃料不堆积在柔性管上,使高端区域燃料不致过厚,利于一次风穿透。

二,生物质锅炉预除尘器放灰管路严峻阻塞。

1。剖析

(1)入炉燃料灰分一般都在30%以上,生物质锅炉焚烧生成的灰量太多。

(2)焚烧调整不合理,一次风过大,火焰过长,穿透速度快,二次风运用太小(后墙40%,前墙20%),压不住火焰。在二次风区域不能形成强烈的回流搅动,无法形成烟气可燃物的持续焚烧,温度场上移,经过水冷壁和过热器的热交换后,烟气里很多固体颗粒的温度速度快速衰减;经过四级过热器吸热后变成了低温灰。烟气中的灰粒在过高的速度下,被带入预除尘器。错误的运转调整造成了不完全焚烧,使得机械将灰带着到尾部,生成的灰量大大超出了预除法器的规划能力。

(3)生物质锅炉管道规划太细,直径108mm的管子排灰阴力太大,罗茨风机输送风压低,0.4mpa满足不了排灰量的要求。

2。解决方案

(1)进行焚烧调整以20MW负荷为例:一次风高端档板开度为50%,中端档板开度为70%,低端挡板为30%,让焚烧在二次风口下进行。

(2)二次风:前墙档板开度为40%,后墙挡板开度为60%,尽量使燃煤建立在高效区域。

(3)保持锅炉炉膛压力为-50pa,将焚烧高温区控制在二次风口以下,保持焚烧速度,保证焚烧程度,焚烧结速灰带着量减少。

3。主张

主张进行生物质锅炉改造

(1)替换大直径的放灰管,替换大功率的罗茨风机

(2)预除尘器加装下部放灰的机械螺旋,减轻上移的灰量

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