230高炉出铁厂除尘器
除尘器布置于5#高炉出铁场与矿槽之间的青年路上,因现场空间有限,除尘器采用高架布置,底部采用混凝土结构,上部为钢结构。1.除尘器特点
除尘器布置于5#高炉出铁场与矿槽之间的青年路上,因现场空间有限,除尘器采用高架布置,底部采用混凝土结构,上部为钢结构。
1.除尘器特点
1.1.设有均温沉降段,可大大减轻滤袋负荷;
1.2.结构阻力低,当使用500g聚脂针刺毡普通滤料时,可使除尘器
长期稳定运行在1300-1500Pa左右;
1.3.离线清灰,实行离线清灰,减少粉尘二次吸附;
1.4.气源清洁处理,杜绝气源油、水结露;
1.5.加热控制,减少喷吹气流与烟气结露;
1.6.小仓净化结构、离线、检修均对系统无影响,清洁换袋;
1.7.顶部设置开盖小车,机械化提升仓盖,轻型袋笼,换袋轻松;
1.8.箱体壁厚为4mm,灰斗壁厚为5mm。
2.除尘器卸灰
除尘器卸灰采用两级刮板输送机+加湿机的单点卸灰形式,卸灰设备有:星型卸灰阀6台,一级刮板输送机2台,一级刮板输送机1台,加湿机1台,卸灰时依次开启星型卸灰阀,一级刮板输送机,一级刮板输送机,加湿机,不能同时给多个灰斗卸灰。 卸灰系统主要设备
名称及型号 参数
一级刮板输送机 YD310 L=16m Q=12m3/h
二级刮板输送机 YD310 L=13m Q=12m3/h
星型卸灰阀YXD-250 P=0.8KW Q=10m3/h
加湿机YJS-250 P=7.5KW Q=15m3/h 水量3.7m3/h
3.除尘器滤料
以我所在多台高炉除尘上的经验,我所认为除尘器入口温度一般均小于120摄氏度,滤料无需采用中温滤料,500g滤料能满足使用要求,因此本方案除尘器滤袋材质采用500g涤纶针刺毡。
230高炉出铁厂除尘器技术设计参数:
高炉出铁厂除尘器分室离线连续脉冲清灰,解决周期长,二次吸付等问题,脉冲气源处理,解决结露问题。大沉降室,降低除尘器结构阻力,中进风形式,使滤袋受负载均匀,延长滤袋的平均使用寿命。
高炉出铁厂除尘器技术参数:
处理风量:246000m3/h
总过滤面积:4200m2
全过滤风速:1.0m/min
净过滤风速:1.1m/min
室数:10个
滤袋:1400条(涤纶针刺毡滤料)
净过滤面积:3780m2
气缸提升阀:10台
脉冲阀:100个
脉冲气压:0.2-0.3(MPa)
脉冲间隔:6-10s可调
清灰方式:PLC自动控制
除尘器阻力:<1500Pa
除尘效率:99.5%
设备外型尺寸:13000×8500×14000mm
高炉出铁厂除尘器过滤风速的确实
选择合理的过滤风速是确定除尘器结构的重要参数之一,影响至关重大。国内同类除尘器在应用上,为片面追求投资少、占地省,而照搬国外的工艺经验,选用高达2.0-2.5m/min的过滤风速,不考虑国产滤料的应用和佳工作点,其结果导致滤袋寿命急剧下降和“高阻症”的出现。系统风量在短期内很快下降,运行成本上升和达不到除尘效果。
高炉出铁厂除尘器离线清灰
离线清灰是避免粉尘二次吸附的有效手段,可大大提高清灰效率。其中,除尘器净化仓设计成小单室。清灰系统运行时,紧有一室参与清灰,闭掉一个室的过滤面积对整个系统基本无影响。可使除尘器长期稳定进行。
控制要求
清灰效果的好坏直接影响到除尘系统能否正常运行,许多除尘系统运行一段时间后就出现烟尘捕集率下降,甚至发生烧滤袋等情况,清灰效果不好是其主要原因之一,究其原因主要都是由于清灰效果不好所至,为了加强清灰效果,系统中采用了离线分室轮流脉冲清灰,整个除尘器分隔成多个室,通过阀门与出风管相连,清灰时一个室的阀门关闭,使该室离线。由脉冲阀通过喷管向滤袋喷射压缩空气,一个室装有多个脉冲阀,依次轮流进行喷吹,清灰完毕,打开该室阀门,同理对整个除尘器逐室进行清灰。 这些控制要求可选用可编程序控制器(PLC)来实现。