脱硫氧化风机主油箱为何出现进水情况,该如何处理?
脱硫氧化风机主要是为吸收塔浆液池内的浆液提供充足的氧气,一般每台机组配备三台氧化风机,两运一备,但近期出现一个故障,就是主油箱存在进水情况,不断的频繁调停检修,严重影响了机组环保的正常控制,而且检修人员苦不堪言,哪出现这个故障的原因是什么,我们往下看:
氧化风机的主油箱内的润滑油正常运行中,靠水箱和列管式冷油器进行串联冷却,而氧化风机在长期运行中,由于本身的工作环境恶劣,产生振动。长时间的振动使水箱和主油箱的结合焊缝裂开,致使水进入油箱内部,和油混合。其实主要是设备质量不过关造成,针对这类问题,我们提出来,也是让大家注意一下,自己厂有没有类似的情况,下面我们看看有没有什么好的解决方法:
说实话,设备存在问题,我们不可能退换设备,这毕竟不是我们家里面用的小物件,一旦将设备进行全部更换,工作的复杂程度不是我们想象的,主要是没有人给钱更换啊!哪我们只有自己动手改造了。
在机组无法调停时,我们暂时的处理方法是将主油箱水侧进行解列,只靠冷油器润滑冷却。这种情况,一般冬季对设备影响不大,但夏季风机油温和轴承温度会出现大幅上涨的趋势,我们可以增加换气扇或使用压缩空气等维持风机油温和轴承温度,待机组停运后进行彻底处理。
机组停运以后,我们检查水箱和主油箱的结合焊缝,查找故障原因,可以进行补焊处理。但为了防止类似问题再次出现,我们直接将其废除,改用增加列管式冷油器冷却面积的方法来降低油温。经过改造以后,风机油温和轴承温度较未改造前下降8℃以上,说明此种方法可行。同时此方法可有效避免主油箱进水问题,检修成本相对偏低。
现场的设备改造主要是为了保证设备的安全运行,不知道大家所在的热电厂有什么好的改造方案,说出来,我们一起分享,北极热电期待大家的参与。
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