凝汽式汽轮机溶氧超标的原因,这儿有几条,看看对不对?
凝结水作为热电厂的一种重要回收水源,量大、用处极多。但最近一段时间却多次出现溶氧不合格的情况,今天我们针对亚临界、一次中间再热、单轴、双缸、双排汽、凝汽式汽轮机溶氧超标的原因和大家探讨一下,专业知识乏燥无味,还请非热电行业人员绕行:
1.凝结水存在过冷度,关于过冷度,一般是指汽轮机的凝汽器压力下的饱和温度减去凝结水的温度,水冷机组控制2℃,空冷机组控制5℃。当过冷度以后,会导致凝汽器中存有空气,我们知道空气中含有近21%的氧气,氧气会溶于水中,这儿有个理论,我也没有搞清楚,氧气溶于水中影不影响凝结水的饱和温度,大家可以探讨一下,饱和温度降低会使凝汽器真空除氧装置除氧能力下降。
2.第一条,我们说了,氧气溶于水中会不会影响饱和温度,大家自行搜索。饱和温度降低后,有人提出凝汽器补水会导致热井中溶氧升高,这一条我也不太懂。
3.机组负压、冷端系统包括凝汽器汽侧、排汽缸、#6至#8低加、轴封加热器、轴加水封筒、轴封系统、高低加危急疏水管道放水门存在泄漏点,使凝结水溶氧升高。
4.系统存在漏空点对溶氧影响。现场凝结水溶氧化学取样点一般设置在凝结水泵出口母管,从凝汽器热井到凝结水泵入口(凝汽器热井底部放水门、凝结水泵入口母管放水门、凝结水泵进口门、凝结水泵入口安全阀、凝结水泵入口滤网排气门及排污门、凝结水泵机械密封)系统都处于负压状态,如果该管路系统存在漏点,漏进的空气便会使凝结水泵出口溶氧快速升高。
以上四个方面,是我们针对凝结水溶氧升高的排查,主要是从凝结水过冷度、系统漏空方面重点检查,当然现场系统存在着过多的不同之处,大家也是主要从这两方面入手即可,我是北极热电,你的关注,就是对笔者最大的支持,当然点个赞就更好好了!