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2022年气化设备异动汇总(第一季度)

发布时间:

E3953冷却水进回水管低点增加放水导淋1、设备异动原因:E3953冷却水进回水管在气化二层楼板下方存在低点,无放水阀门,冬天容易发生冻

  1. E3953冷却水进回水管低点增加放水导淋
    1、设备异动原因:
    E3953冷却水进回水管在气化二层楼板下方存在低点,无放水阀门,冬天容易发生冻裂风险。
    2、设备异动内容:
    在E3953冷却水进回水管进IG水母管前低点增加放水导淋,并将管道延长至地面,接入气化0米地沟。改造后,在冬季防冻时可将该放水门打开,将低点存水放净,避免出现冻裂管道风险。
    改造后系统图:
    3、设备异动状态:已完成。
    4、系统图、规程、操作票、阀门检查表修改情况:系统图已修改、IG水(界区内)阀门检查卡已修改。
    5、风险点及运行注意事项:冬季防冻期间使用新增导淋阀排水防冻,该导淋暂无操作平台,需要联系综合班搭架设。
  2. IGCC地下蒸汽凝液至V-3951B管线优化
    1、设备异动原因:
    异动前,地下凝液至V-3951B管线与气化、净化、空分来低压蒸汽凝液汇合在一根总管上。每当地下凝液和气化、净化、空分来低压蒸汽凝液共同回收至V-3951B时,V-3951B的进口蒸汽母管都会发生较大的撞管现象,最终导致地下蒸汽凝液无法回收至V-3951B,只能经过E-3953冷却后回收至气化工艺水罐T-3941。这样不仅造成了大量热量的浪费,还致使T-3941水温升高(夏季长期维持在45℃左右),后期检修发现高压工艺水泵P-3942A/B存在较为严重的汽蚀现象,分析原因与T-3941水温升高有关。
    2、设备异动内容:
    为了避免以上情况发生,计划重新布管,将地下蒸汽凝液回收至V-3951B。为确保地下蒸汽凝液在V-3951B内向下喷射,计划将39PT5006B取压口由V-3951B的N5接口挪至N1接口(原N1接口管道已弃置不用);地下蒸汽凝液管道(DN80)接至V-3951B的N5接口(DN50),详情见附图
    改造前系统图:
    改造后系统图:
    改造后,地下蒸汽凝液有两路用户:T-3941和V-3951B。地下蒸汽凝液电导不合格时,凝液临时切至T-3941;电导合格后,凝液切至V-3951B。水质合格的地下蒸汽凝液(温度80℃,流量24m3/h左右)会吸收V-3951B内部分热量被加热成135℃(V-3951B内热量暂无回收手段),送往动力岛低压包进一步吸热、做功。T-3941重新按原设计要求补充除盐水,这样不仅达到了回收地下蒸汽凝液热量的目的,还解决了T-3941水温高的问题。
    3、设备异动状态:已完成。
    4、系统图、规程、操作票、阀门检查表修改情况:系统图已修改、地上蒸汽凝液阀门检查卡已修改。
    5、风险点及运行注意事项:无。
  3. 磨煤机润滑油冷却水进水管线优化
    1、设备异动原因:
    磨煤机润滑油站冷却水进水管线管径原设计为DN65,对应安装两台公称直径为DN65的冷却水进水手阀。
    冬季时,IG循环冷却水温度较低,为了控制磨煤机润滑油油温,润滑油站冷却水进水手阀开度通常很小(仅1/6圈左右),运行人员调整润滑油温时稍微动一点点开度,就会造成润滑油温度很大的波动,极其不利于温度精细控制。另外,由于磨煤机润滑油冷却水管线处于IG循环冷却水管线末梢,冬季极寒条件下,因润滑油站主路冷却水流量极小,仅靠DN25的旁路手阀来维持冷却水流动,存在很大的防冻隐患,历年磨煤机润滑油冷却水母管均会上冻。
    2、设备异动内容:
    为了设备冬季运行时,避免以上情况发生,计划给磨煤机A/B/C润滑油站冷却水进水管线第一道手阀(DN65)各增加一台旁路手阀(DN25),便于冬季调节润滑油温度。另外,将磨煤机A/B/C润滑油站冷却水进、回水管线旁路(DN25)调整为DN50,增加IG循环冷却水管线末梢的流动性,详情见附图。
    改造前系统图:


A磨煤机润滑油冷却器冷却水管线(异动前)


B磨煤机润滑油冷却器冷却水管线(异动前)


C磨煤机润滑油冷却器冷却水管线(异动前)
改造后系统图:


A磨煤机润滑油冷却器冷却水管线(异动后)


B磨煤机润滑油冷却器冷却水管线(异动后)


C磨煤机润滑油冷却器冷却水管线(异动后)
3、设备异动状态:已完成。
4、系统图、规程、操作票、阀门检查表修改情况:系统图已修改、IG水(界区内)阀门检查卡已修改、磨煤系统阀门检查卡已修改。
5、风险点及运行注意事项:冬季时,可以使用此新增小旁路调整油温,冬季需要保证新扩容的冷却水进回水母管旁路阀有50%以上开度,防止冷却水母管上冻。

  1. 酸罐T-3972就地液位计增加排污阀
    1、设备异动原因:
    酸罐T-3972就地液位计设计时未设计排污阀,液位计底部使用盲法兰封堵,液位计无法进行排污,容易导致杂质堆积在液位计底部,造成液位计失准。
    2、设备异动内容:
    在酸罐T-3972就地液位计底部增加排污阀,方便进行排污操作和校准液位计。
    改造前系统图:


改造后系统图:


3、设备异动状态:已完成。
4、系统图、规程、操作票、阀门检查表修改情况:系统图已修改。
5、风险点及运行注意事项:无。

  1. IGCC机组,气化岛阀门自反馈逻辑优化
    1、设备异动原因:
    气化岛部分阀门参与顺控,当阀门故障拒动时,顺控仍需要往下进行,需让反馈跟随指令变化。
    2、设备异动内容:
    (1)DCS逻辑里增加选择块,自反馈投入时,DEVCTL块反馈跟随指令;自反馈退出时,DEVCTL块反馈接收现场实际反馈。
    (2)DCS增加画面,集中显示阀门自反馈状态和投退按钮,由运行人员执行投退。
    修改前,由运行与检修人员现场共同确认阀门实际位置,再通知检修人员执行阀门自反馈投入,可能存在投入不及时的情况;修改后,在现场确认完阀门实际位置后,由运行人员画面操作执行自反馈投入/退出,更提高效率。
    修改后逻辑示意图:
    修改的阀门清单如下:
序号系统位号序号系统位号序号系统位号
132A系列32XV011745二段系列32XV03268935A系列35XV0133
232A系列32XV011946二段系列32XV03279035A系列35XV0131
332A系列32XV013347二段系列32XV03249135A系列35XV0116
432A系列32XV012348二段系列32XV03189235A系列35XV0117
532A系列32XV012549二段系列32XV03229335A系列35XV0026
632A系列32XV012950二段系列32XV03209435A系列35XV0050
732A系列32XV013051二段系列32XV03219535A系列35XV0014
832A系列32XV01285234系列34XV00019635A系列35XV0022
932A系列32XV01315334系列34XV00039735A系列35XV0078
1032A系列32XV01325434系列34XV00049835A系列35XV0015
1132A系列32XV01265534系列34XV00059935A系列35XV0025
1232A系列32XV01275634系列34XV000610035A系列35XV0035
1332A系列32XV01245734系列34XV000710135A系列35XV0037
1432A系列32XV01185834系列34XV000810235A系列35XV0054
1532A系列32XV01225934系列34XV000910335B系列35XV0001
1632A系列32XV01206034系列34XV001010435B系列35XV0002
1732A系列32XV01216134系列34XV001510535B系列35XV0003
1832B系列32XV02176234系列34XV001610635B系列35XV0008
1932B系列32XV02196334系列34XV001710735B系列35XV0009
2032B系列32XV02336434系列34XV001810835B系列35XV0010
2132B系列32XV02236534系列34XV001910935B系列35XV0011
2232B系列32XV02256634系列34XV002111035B系列35XV0012
2332B系列32XV02296734系列34XV001411135B系列35XV0004
2432B系列32XV02306834系列34XV001311235B系列35XV0013
2532B系列32XV02286934系列34XV001111335B系列35XV0006
2632B系列32XV02317034系列34XV001211435B系列35XV0030
2732B系列32XV02327134系列34XV000211535B系列35XV0028
2832B系列32XV02267234系列34XV002311635B系列35XV0052
2932B系列32XV02277334系列34XV002411735B系列35XV0033
3032B系列32XV02247434系列34XV002511835B系列35XV0031
3132B系列32XV02187535A系列35XV010111935B系列35XV0016
3232B系列32XV02227635A系列35XV010212035B系列35XV0017
3332B系列32XV02207735A系列35XV010312135B系列35XV0027
3432B系列32XV02217835A系列35XV010812235B系列35XV0051
35二段系列32XV03177935A系列35XV010912335B系列35XV0064
36二段系列32XV03198035A系列35XV011012435B系列35XV0023
37二段系列32XV03338135A系列35XV011112535B系列35XV0077
38二段系列32XV03238235A系列35XV011212635B系列35XV0065
39二段系列32XV03258335A系列35XV010412735B系列35XV0075
40二段系列32XV03298435A系列35XV011312835B系列35XV0135
41二段系列32XV03308535A系列35XV010612935B系列35XV0137
42二段系列32XV03288635A系列35XV013013035B系列35XV0154
43二段系列32XV03318735A系列35XV0128
44二段系列32XV03328835A系列35XV0152

3、设备异动状态:
(1)完成32、34、35系列参与顺控的阀门自反馈修改。
(2)33系列下增加画面,集中显示阀门自反馈按钮和状态,红色状态为自反馈投入状态,绿色为自反馈退出状态。


4、系统图、规程、操作票、阀门检查表修改情况:无需修改。
5、风险点及运行注意事项:机组运行期间,运行人员自己设置阀门自反馈,需要汇报值长,气化第一主值进行监护,避免引起误操作。

  1. IGCC机组,气化专业逻辑及报警隐患整改
    1、设备异动原因:
    根据2022年1月13日《逻辑隐患排查会议纪要(气化专业)》要求,对气化专业存在的逻辑及报警隐患进行整改。
    2、设备异动内容:
    (1)气化报警隐患整改清单(直接修改的)
序号KKS描述隐患整改措施新增报警级别系统
131TI0116/0117/0118磨煤机A-3101A主电机绕组温度定值设置不合理高报值80℃不变DCS
231TI0119/0120/0121磨煤机A-3101A主电机铁芯温度定值设置不合理高报值80℃不变DCS
331TI0216/0217/0218磨煤机A-3101B主电机绕组温度定值设置不合理高报值80℃不变DCS
431TI0219/0220/0221磨煤机A-3101B主电机铁芯温度定值设置不合理高报值80℃不变DCS
531TI0316/0317/0318磨煤机A-3101C主电机绕组温度定值设置不合理高报值80℃不变DCS
631TI0319/0320/0321磨煤机A-3101C主电机铁芯温度定值设置不合理高报值80℃不变DCS
731TI0122/0222/0322磨煤机A-3101A/B/C主电机前轴承温度定值设置不合理高报值65℃不变DCS
831TI0123/0223/0323磨煤机A-3101A/B/C主电机后轴温度定值设置不合理高报值65℃不变DCS
931TI0140/0240/0340循环风机K-3102A/B/C叶轮端轴承温度定值设置不合理高报值60℃不变DCS
1031TI0141/0241/0341循环风机K-3102A/B/C联轴器端轴承温度定值设置不合理高报值65℃不变DCS
1131TI0142/0242/0342循环风机K-3102A/B/C电机轴伸端轴承温度定值设置不合理高报值70℃不变DCS
1231TI0144/0244/0344循环风机K-3102A/B/C定子U相温度定值设置不合理高报值80℃不变DCS
1331TI0146/0246/0346循环风机K-3102A/B/C定子W相温度定值设置不合理高报值80℃不变DCS
1431TI0145/0245/0345循环风机K-3102A/B/C定子V相温度定值设置不合理高报值80℃不变DCS
1531PI0105/0205/0305粉煤过滤器S-3103A/B/C惰气出口压力定值设置不合理低报值-8不变DCS
1631TI0106/0206/0306惰气炉F-3101A/B/C内温度定值设置不合理增加高报值600不变DCS
1831LI0103/0203/0303原煤仓V-3101A/B/C料位定值设置不合理增加低报值4不变DCS
1931TI0124/0125旋转分离器S-3102A电机轴承温度定值设置不合理高报值80℃不变DCS
2031TI0224/0225旋转分离器S-3102B电机轴承温度定值设置不合理高报值80℃不变DCS
2131TI0324/0325旋转分离器S-3102C电机轴承温度定值设置不合理高报值80℃不变DCS
2231TI0107/0207/0307磨煤机A-3101A/B/C润滑油泵出口温度定值设置不合理高报值55℃不变DCS
2331TI0130/0230/0330磨煤机A-3101A/B/C行星齿轮轴承输入温度定值设置不合理高报值70℃不变DCS
2431TI0131/0231/0331磨煤机A-3101A/B/C行星齿轮轴承输入温度定值设置不合理高报值70℃不变DCS
2531TI0126/0226/0326磨煤机A-3101A/B/C行星齿轮轴承温度定值设置不合理高报值65℃不变DCS
2631TI0127/0227/0327磨煤机A-3101A/B/C行星齿轮轴承温度定值设置不合理高报值65℃不变DCS
2731TI0128/0228/0328磨煤机A-3101A/B/C行星齿轮轴承温度定值设置不合理高报值65℃不变DCS
2831TI0129/0229/0329磨煤机A-3101A/B/C行星齿轮轴承温度定值设置不合理高报值65℃不变DCS
2931EIA3101ACEA3101A电流定值设置不合理高报值40不变DCS
3031EIA3101BCEA3101B电流定值设置不合理高报值40不变DCS
3131EIA3101CCEA3101C电流定值设置不合理高报值40不变DCS
3231EIK3102ACEK3102A电流定值设置不合理高报值45不变DCS
3331EIK3102BCEK3102B电流定值设置不合理高报值45不变DCS
3431EIK3102CCEK3102C电流定值设置不合理高报值45不变DCS
3532PI0101.DACAV-3201A压力指示定值设置不合理高报值10不变DCS
3632PI0201.DACAV-3201B压力指示定值设置不合理高报值10不变DCS
3732PI0301.DACAV-3204压力指示定值设置不合理高报值10不变DCS
3833FI0105B/0205B/0305B/0405BA-3301A/B/C/D烧嘴冷却水流量定值设置不合理低报值13不变DCS
3933FI0505B/0605BA-3301E/F烧嘴冷却水流量定值设置不合理低报值13不变DCS
4233FIC0103A/0203A/0303A/0403A去X-3315A/B/C/D预热氧气流量定值设置不合理增加高报值16700不变DCS
4933PI0068.DACAV-3301压力定值设置不合理增加低报值2.7,高报值3.2不变DCS
5033TI0086A/087A/088AP-3301A/B/C泵驱动端轴承温度定值设置不合理高报值70不变DCS
5133TI0086B/087B/088BP-3301A/B/C泵非驱动端轴承温度定值设置不合理高报值70不变DCS
5233TI0025A/BV-3301二段烧嘴附近环形空间温度(T2.1)定值设置不合理高报值300不变DCS
5333TI0026A/BV-3301二段烧嘴附近环形空间温度(T2.1)定值设置不合理高报值300不变DCS
5433TI0027A/BV-3301二段烧嘴附近环形空间温度(T2.2)定值设置不合理高报值300不变DCS
5533TI0028A/BV-3301二段烧嘴附近环形空间温度(T2.2)定值设置不合理高报值300不变DCS
5633TI0029A/BV-3301一段烧嘴附近环形空间温度(T1.1)定值设置不合理高报值300不变DCS
5733TI0030A/BV-3301一段烧嘴附近环形空间温度(T1.1)定值设置不合理高报值300不变DCS
5833TI0031A/BV-3301一段烧嘴附近环形空间温度(T1.2)定值设置不合理高报值300不变DCS
5933TI0032A/BV-3301一段烧嘴附近环形空间温度(T1.2)定值设置不合理高报值300不变DCS
6033TI0080A/B/CP-3301A电动机定子温度定值设置不合理高报值120不变DCS
6133TI0081A/B/CP-3301B电动机定子温度定值设置不合理高报值120不变DCS
6233TI0082A/B/CP-3301C电动机定子温度定值设置不合理高报值120不变DCS
6333TI0083A/084A/085AP-3301A/B/C电动机驱动端径向轴承温度定值设置不合理高报值75不变DCS
6433TI0083B/084B/085BP-3301A/B/C电动机非驱动端径向轴承温度定值设置不合理高报值75不变DCS
65NP3304A-CEP3304A电流定值设置不合理高报值180不变DCS
66NP3304B-CEP3304B电流定值设置不合理高报值180不变DCS
6734LIC0001.DACAV-3401渣池料位定值设置不合理高报值3.3不变DCS
6834LI0001A.DACAV-3401渣池料位A定值设置不合理高报值3.3不变DCS
6934LI0001B.DACAV-3401渣池料位B定值设置不合理高报值3.3不变DCS
7034LI0001C.DACAV-3401渣池料位C定值设置不合理高报值3.3不变DCS
7234TI01-06.DACA34TI0001与34TI0006差定值设置不合理低报值6,高报值取消不变DCS
73NP3401A-CEP3401A电流定值设置不合理高报值170不变DCS
74NP3401B-CEP3401B电流定值设置不合理高报值170不变DCS
7535PDI0002.DACAS-3501B/V-3501B差压定值设置不合理高报值11不变DCS
7635PdI0002A.DACAS-3501B/V-3501B差压A定值设置不合理高报值11不变DCS
7735PdI0002B.DACAS-3501B/V-3501B差压B定值设置不合理高报值11不变DCS
7835PdI0002C.DACAS-3501B/V-3501B差压C定值设置不合理高报值11不变DCS
7936PDI0012.DACAC-3601差压定值设置不合理高报值4不变DCS
8036LI0003.DACAC-3601液位定值设置不合理低报值0.6不变DCS
8136LI0003A.DACAC-3601液位A定值设置不合理低报值0.6不变DCS
8236LI0003B.DACAC-3601液位B定值设置不合理低报值0.6不变DCS
8336LI0003C.DACAC-3601液位C定值设置不合理低报值0.6不变DCS
8436TI0011.DACA从C-3601去P-3601A/B洗涤循环水定值设置不合理高报值140不变DCS
8536TI0011A.DACA从C-3601去P-3601A/B洗涤循环水温度A定值设置不合理高报值140不变DCS
8636TI0011B.DACA从C-3601去P-3601A/B洗涤循环水温度B定值设置不合理高报值140不变DCS
8736TI0011C.DACA从C-3601去P-3601A/B洗涤循环水温度C定值设置不合理高报值140不变
8839PI4002.DACAP-3942A/B出口高压工艺水定值设置不合理低报值4,增加高报值5.3不变DCS
8933PIC0011.DACAV3305顶部压力无报警低报4 ,高报4.2 ,高高报4.35设为声光报警DCS
9033TI0086A/B、33TI0087A/B、33TI0088A/BP3301A/B/C泵驱动端/非驱动端轴承温度无报警高报70, 高高报85设为声光报警DCS
9131PI0103/0203/0303密封风机K3103A/B/C出口压力无报警高报6 ,高高报9设为声光报警DCS
9231PI0105/0205/0305粉煤过滤器S-3103A惰气出口压力无报警低低报 -9 ,低报 -8, 高报1设为声光报警DCS
9331PI0107/0207/0307磨煤机A/B/C出口压力无报警低报 -5 ,高报-3 ,高高报-2.5设为声光报警DCS
9531PDI0154/0254/0354粉煤过滤器S-3103A/B/C出入口压差无报警高高报3设为声光报警DCS
9631QI0102/0202/0302惰气发生器F-3101A/B/C出口氧含量无报警低报1 ,高报7.5设为声光报警DCS
9731QI0107/0207/0307粉煤过滤器S3103B惰气出口CO含量无报警高报800设为声光报警DCS
9831TI0103/0203/0303粉煤过滤器S3103A/B/C入口温度无报警高报115设为声光报警DCS
9931TI0115/0215/0315粉煤过滤器S3103A/B/C灰斗上部温度无报警高报115设为声光报警DCS
10031TI0114/0214/0314粉煤过滤器S3103A/B/C灰斗下部温度无报警高报115设为声光报警DCS
10134FI0002从E3401A/B去V3401喷淋水流量无报警低低报150 ,低报180设为声光报警DCS
10234FI0020P-3402出口流量无报警低报30设为声光报警DCS
10439LIC4001工艺水罐T-3941液位无报警低报1.5 高报2.9设为声光报警DCS
10539LI4005循环水罐T-3942液位无报警低报1.6, 高报3.9设为声光报警DCS
10637LI0012T3701液位无报警高报4设为声光报警DCS
10737FI0008P3704去T3702流量无报警低报20设为声光报警DCS
10837LIC0018T3703液位无报警高报2设为声光报警DCS
110A2PAB40CL101IG循环水泵房自然通风冷却塔(淡水)液位无报警低报1.2, 高报1.5设为声光报警DCS
11180LI0001V8001液位无报警高报1750设为声光报警DCS
11235PI0106/0006V3502A/B压力无报警高报3.2设为声光报警DCS
11332PI0128A/0228A/0328AV3203A/B/V3206压力无报警低报3.7 高报4设为声光报警DCS
11439LI7002碱罐液位无报警高报2.7设为声光报警DCS
11539LI7004酸罐液位无报警高报2.7设为声光报警DCS
11739LIC5005AV3951A液位无报警高报2.9设为声光报警DCS
11980PIC0002V8001压力无报警高报0.9设为声光报警DCS
12039LIC5002V3951液位无报警高高报2.3设为声光报警DCS
12136LIC0152E3601液位无报警低报0.7设为声光报警DCS
12236PIC0051E3601压力无报警高报1.3设为声光报警DCS
123热风炉A/B/C火检A/B无火无报警增设报警设为声光报警DCS
124碱泵P3971A/B跳车无报警增设报警设为声光报警DCS
125酸泵P3972A/B跳车无报警增设报警设为声光报警DCS
126絮凝剂加药泵P3710/P3710S/P3711跳车无报警增设报警设为声光报警DCS
127rFIC0924_OUT33FV0924阀位控制定值设置不合理低报警值5%设为声光报警ITCC
12833PDT0903AccessLevel报警定值设置、描述不合理高报警值10kpa,修改文字描述设为声光报警ITCC
129a33TISA0912A电机定子温度定值设置不合理高报警值90设为声光报警ITCC
130a33TISA0911A电机定子温度定值设置不合理高报警值90设为声光报警ITCC
131a33TISA0910A电机定子温度定值设置不合理高报警值90设为声光报警ITCC
132a33TISA0909A电机轴承温度定值设置不合理高报警值65℃设为声光报警ITCC
133a33TISA0908A电机轴承温度定值设置不合理高报警值65℃设为声光报警ITCC
134a33PISA0923孔板前一级泄漏去放火炬压力定值设置不合理高报警值0.1Mpa设为声光报警ITCC
135a33PISA0924孔板前一级泄漏去放火炬压力2定值设置不合理高报警值0.1Mpa设为声光报警ITCC
136a33PISA0925孔板前一级泄漏去放火炬压力3定值设置不合理高报警值0.1Mpa设为声光报警ITCC
137a33TISA0917润滑油冷后温度定值设置不合理高报警值45℃设为声光报警ITCC
138a33TISA0916润滑油箱温度定值设置不合理高报警值60℃设为声光报警ITCC
139fPOINT_DESAB系统强制点数报警描述不合理修改文字描述设为声光报警ITCC
140a33TI0902C压缩机出口温度定值设置不合理高报值200℃设为声光报警ITCC
141a33TI0902B压缩机出口温度定值设置不合理高报值200℃设为声光报警ITCC
142a33TI0902A压缩机出口温度定值设置不合理高报值200℃设为声光报警ITCC
143a33TISA0904A压缩机低速轴电机侧瓦温定值设置不合理高报值65℃设为声光报警ITCC
144a33TISA0903A压缩机低速轴风机侧瓦温定值设置不合理高报值65℃设为声光报警ITCC
145a33TI0901C压缩机入口温度定值设置不合理低报值120℃设为声光报警ITCC
146a33TI0901B压缩机入口温度定值设置不合理低报值120℃设为声光报警ITCC
147a33TI0901A压缩机入口温度定值设置不合理低报值120℃设为声光报警ITCC
148a33ZISA0901压缩机轴位移1定值设置不合理低报值-0.4,低低报值-0.8设为声光报警ITCC
149a33ZISA0902压缩机轴位移2定值设置不合理低报值-0.4,低低报值-0.8设为声光报警ITCC
150a33ZISA0903压缩机轴位移3定值设置不合理低报值-0.4,低低报值-0.8设为声光报警ITCC
151a33TISA0907A止推轴温定值设置不合理高报值80℃设为声光报警ITCC
152a33PdIA0926主密封气过虑器压差定值设置不合理高报值0.05kpa设为声光报警ITCC
153a33FIA0924部分冷热氮气混合气流量报警定值不需要修改设为声光报警ITCC
154a33PdIA0927氮气过虑器差压报警定值不需要修改设为声光报警ITCC
155a33PIA0922隔离气压力报警定值不需要修改设为声光报警ITCC
156a33FIA0925热氮气进气流量报警定值不需要修改设为声光报警ITCC
157a33TISA0905A压缩机高速轴电机侧瓦温报警定值不需要修改设为声光报警ITCC
158a33TISA0906A压缩机高速轴风机侧瓦温报警定值不需要修改设为声光报警ITCC
159a33YISA0901X压缩机连接端轴振动X报警定值不需要修改设为声光报警ITCC
160a33YISA0901Y压缩机连接端轴振动Y报警定值不需要修改设为声光报警ITCC
161a33FIA0923一级泄漏去放火炬流量报警定值不需要修改设为声光报警ITCC
162a33FIA0926主密封气流量报警定值不需要修改设为声光报警ITCC

(2) 气化报警隐患整改清单(修改逻辑的)

序号KKS描述修改方法
1731TI0110/0210/0310磨煤机A/B/C出口温度原高报105℃、低报80℃参与磨煤机联锁,将相关联锁改为比较块判断,高报值改为110℃
4033LI0002.DACA热水缓冲罐V-3305液位原高报1.9m、低报1.35m参与33XV0008联锁,将相关联锁改为比较块判断,低报值改为1.4m
4133TIC0007.DACAE-3305出口热水温度原高报245℃联锁关闭33TIC0007,将高高报改为245℃,高报值改为230℃
4333TI0111/0211/0311/0411去A-3301A/B/C/D氧气/蒸汽混合物温度原高报300℃参与联锁,改为高高报300℃参与联锁,高报设为265℃
4433PDI0131.DACA33FV-0104/XV-0123/0124差压原高报0.17Mpa参与顺控,改为比较块判断,增加低报0.2Mpa
4533PDI0231.DACA33FV-0204/XV-0223/0224差压原高报0.17Mpa参与顺控,改为比较块判断,增加低报0.2Mpa
4633PDI0331.DACA33FV-0304/XV-0323/0324差压原高报0.17Mpa参与顺控,改为比较块判断,增加低报0.2Mpa
4733PDI0431.DACA33FV-0404/XV-0423/0424差压原高报0.17Mpa参与顺控,改为比较块判断,增加低报0.2Mpa
4833PI0019.DACA去A-3301过热中压蒸汽压力原低报3.3MPa参与联锁,改为比较块判断,增加低报3.5MPa,低低报3.3MPa
7134EIX3401CE.DACA捞渣机电流原高高报63.8A参与联锁,改为比较块判断,增加高报27A、高高报30A
9431PI0005来自界区外来仪表压缩空气压力原低报0.45MPa参与联锁,改为比较块判断,增加低报0.4Mpa
10334LI0006捞渣机小室液位原高报3m参与顺控,改为比较块判断,增加高报3.2m
10935WI0001/0051V3504A/B重量原高报80t、低报79t参与顺控,改为比较块判断,增加高报75t
11639LIC5005BV3951B液位原高高报2.9m、低低报0.2m参与联锁,改为比较块判断,改为高报2.9m
11839LI3952V3952液位原高高报1.6m、高报1.1m、低报0.8m、低低报0.3m参与联锁,改为比较块判断,改为高报1.8m

(3) 气化保护整改清单

序号逻辑类别逻辑名称存在问题整改措施
1气化炉主保护V-3305液位低低(33LI0002A/B/C)报警值不一致报警值统一,低报1.4米,低低报1.0米。
2气化炉主保护气化炉压力33PI0068A/B/C单点无报警高报:3.2MPa
3气化炉主保护V-3301与高压吹扫氮气差压高高(33PDI0065A/B/C)DCS单点与三选后报警值不一致高高报警:24KPa;高报警:7KPa。低低报警:-24KPa;低报警:-7KPa。
4气化炉主保护V-3302底部温度高高(33TI0018A/B/C)DCS单点与三选后报警值不一致,且单点无声音高高报警:370℃;高报警:335℃;低报警:285℃
5气化炉主保护S-3501B/V-3501B差压高高(35PDI0002A/B/C)单点报警值比较容易达到现有高报警值11KPa,不需要再设高高报
6气化炉主保护去总管高压氮气压力低低(39PDIC1002A/B/C)单点无报警单点增加低报警值4.2MPa
7辅机保护总氧量33FI0903高在二段煤线未投入时,总氧量33FI0903高,跳#1烧嘴DCS逻辑中,#1煤线顺控退出条件删除逻辑“在二段煤线未投入时,总氧量33FI0903高”
8辅机保护去A-3302开工烧嘴柴油流量33FZLL0003低低报警值不对原高报245kg/h、低报206 kg/h,改为高报1700kg/h、低报600kg/h、低低报206kg/h
9辅机保护凝液罐分液泵P2001保护停止条件未查到报警值删除液位低跳泵逻辑
10辅机保护循环水罐T-3942低液位开关动作保护定值不对经查看图纸,保护定值应为1400mm(0位从T3942罐底算起),修改逻辑清册
11辅机保护碱泵P3971允许启动条件,36XV0001已开或碱泵P3971A在远方逻辑里的“或”应为“与”碱泵P3971允许启动,只保留36XV0001已开条件,删除碱泵P3971A在远方条件
12主保护33FT0141B低低,跳#1、#3煤烧嘴。单点保护,易出现误动。将进入DCS的33FT0141A接线处增加安全栅,一分二,一路还去往DCS,另一路去往ESD,ESD中改为33FT0141A低低且33FT0141B低低,跳#1、#3煤烧嘴。


3、设备异动状态:已完成。
4、系统图、规程、操作票、阀门检查表修改情况:规程已修改,修改的报警级联锁已传动。
5、风险点及运行注意事项:无。

  1. P3941A/B出口流量计39FT4001移位
    1、设备异动原因:
    P3941A/B出口管线优化后,致使该流量计成为支管管路流量计,为此,将其移位至主管道。
    2、设备异动内容:
    (1)39FT4001移位至主管道;
    (2)中间接线箱及信号通道无更改,无需重新铺设电缆。;
    改造前系统图:
改造后系统图:
3、设备异动状态:已完成。

4、系统图、规程、操作票、阀门检查表修改情况:系统图已修改。
5、风险点及运行注意事项:无。

  1. 3600单元氮气管道扩容,并增加远传压力表39PT1003C及压力调阀39PV1003C
    1、设备异动原因:
    3600单元氮气至净化R4001加温气管线流量不足且占用气化稳定氮气管线。机组启动期间R4001催化剂升温时间太长,气化稳定氮气管网长时间带压,造成氮气浪费,因此,对该氮气管线进行扩容。
  2. 设备异动内容:
    (1)取消流量计36FT0006及测点;
    (2)增加压力表39PT1003C及测点;
    (3)取消调阀36HV0006;增加调阀39PV1003C;
    (4)测点39PT1003C及39PV1003C中间接线箱及信号通道分别使用36FT0006及36HV0006的。
    改造前系统图:
    改造后系统图:
    改造后DCS画面:


3、设备异动状态:机务已完成(差热工表计及阀门线缆)。
4、系统图、规程、操作票、阀门检查表修改情况:系统图已修改、DCS画面已修改、已通知检修修改气化开内人孔检查标准工作票措施(10大盲板改为11大盲板)。
5、风险点及运行注意事项:R4001加温氮气一般在机组启动前、停运后使用,机组启动后、停运前需要及时隔离该管线,避免氮气漏入合成气之中,影响合成气热值。

  1. 原煤仓B、C底部落煤管增加敲击器
    1、设备异动原因:
    我厂目前原煤仓锥部安装有空气炮10个,当原煤仓下煤不利时空气炮进行工作,但从现场实际使用情况看,冬季启动或来煤较湿时,锥部原煤易板结,多次出现给煤机断煤不能顺利启磨,现对落煤管增加敲击器,通过振打方式促使下煤顺利。冬季启动或来煤较湿时,原煤仓锥部原煤易板结,可能出现断煤情况,造成给煤机停运,进而引起磨煤系统的停运,给机组正常运行带来影响。
    2、设备异动内容:
    在原煤仓B、C底部落煤管增加敲击器。敲击器位置如下图。


3、设备异动状态:已完成。
4、系统图、规程、操作票、阀门检查表修改情况:系统图已修改。
5、风险点及运行注意事项:原煤仓下料不畅时及时启用振打器。

  1. S-3701澄清槽顶部增加搅拌机
    1、设备异动原因:
    提高絮凝剂进S-3701澄清槽混合搅拌效果。
    2、设备异动内容:
    将P-3704回流管进S-3701澄清槽顶部管移至旁边(泥浆侧)重新开孔插入S-3701澄清槽内,将P-3709回流管进S-3701澄清槽顶部管拆除,在V37PX0118泥浆返回澄清槽S-3701的阀门后增加盲板。在S-3701澄清槽顶部增加搅拌机(转速43r/min,叶轮直径300mm),安装位置详见下图。


3、设备异动状态:已完成。
4、系统图、规程、操作票、阀门检查表修改情况:系统图已修改、规程已修改。
5、风险点及运行注意事项:做好设备试运工作。

  1. 工业水至T-3941管线取消、T3942工业水补水管线新增甩头,用作3700单元试运上水接头
  2. 设备异动原因:
    (1)原技改项目增加的工业水至T-3941管线,因工业水水质氯根超标,不满足T-3941用水要求,因此管线被弃置不用,冬季存在防冻隐患。
    (2)3700单元试运上水用水量大,使用消防水易造成消防管网压力波动,大量消耗消防水还会造成消防水量不足的隐患,因此考虑使用工业水为3700单元试运上水。
    2、设备异动内容:
    (1)取消工业水至T-3941管线。
    (2)在T-3942工业水补水管线调节阀39LV4005A前手阀前管道增加一路分支,安装DN80阀门1件,阀门后安装带消防接头工装1件。3700单元试运上水时,只需用消防带连接至上水口,即可使用工业水为3700单元试运上水。
    改造后系统图:
    3、设备异动状态:已完成。
    4、系统图、规程、操作票、阀门检查表修改情况:系统图已修改、3900单元上水阀门检查卡已修改。
    5、风险点及运行注意事项:无。
  3. 中压循环泵P-3301IG冷却水管线过滤器更改一台(3号)为电动滤水器(S-3913C)
    1、设备异动原因:
    中压循环泵P-3301IG冷却水管线过滤器目前为3台篮式过滤器,为保证冷却水量充足需定期手动清理,每日清理1台,消耗人力较大。
    2、设备异动内容:
    (1)将3台篮式过滤器中的1台(3号)更改为电动滤水器,滤网型号40目;其他管道、阀门不改动。
    (2)就地安装控制柜。
    (3)滤网冲洗水排污管道连入就近8米管廊IG水回水母管,口径为DN25不锈钢管、长度约5米,该段管线防冻伴热将IG水过滤器管线伴热延长使用。
    改造前系统示意图:


改造后系统示意图:


改造后系统流程图:


3、设备异动状态:已完成。
4、系统图、规程、操作票、阀门检查表修改情况:系统图已修改、规程已修改、IG水(界区内)阀门检查卡已修改、IG水防冻措施已修改。
5、风险点及运行注意事项:
(1)一旦电动滤水器故障,电动滤水器内部反冲洗将不再工作,电动滤水器此时工作状态近似为篮式过滤器,不会出现IG水断流现象,只是电动滤水器失去自清洁功能。运行人员发现电动滤水器就地故障灯亮后,及时手动投用旁路篮式过滤器,隔离电动滤水器,检修人员及时检修。
(2)设备运行过程中监视P-3301机封水温度,发现温度较高时及时投用篮式过滤器,通知检修人员检查电动滤水器。

  1. T3941除盐水罐新增青沅水补水
    1、设备异动原因:
    根据机封水和仪表冲洗水、36单元水质要求,青沅水可以满足T3941补水要求。按照每天400吨补水量计算,每吨除盐水成本20元,青沅水成本6.49元,运行时间150天,预计每年可以节约费用81.06万元。
    2、设备异动内容:
    (1)自厂区西侧地下清沅水母管处引出一路,由管廊20A-161出地面,沿管廊铺设接入气化界区,与T3941除盐水补水管线汇成一路,在青沅水、除盐水管路增设止回阀门,防止互串。主管线设置单程伴热,伴热蒸汽自管廊23A低压蒸汽母管引出,分别向动力区域和化工区域铺设,在管线末端疏水(疏水位置:20A-161管廊、气化疏水站CCH0053/8接口)。在主管线设置远传流量表,方便运行统计水量。
    (2)主管线采用规格Φ114*6材质304的不锈钢管,在管廊20A-161出地面处设置隔离手阀和导淋阀,在与除盐水管道汇合前设置隔离手阀、止回阀和导淋阀。
    (3)伴热管线采用规格Φ27*3材质304的不锈钢管,两路分别设置手阀和疏水阀组。



修改后系统图:



3、设备异动状态:已完成。
4、系统图、规程、操作票、阀门检查表修改情况:系统图已修改、3900单元上水阀门检查卡已修改、伴热系统图已修改、防冻措施已修改。
5、风险点及运行注意事项:投用初期,注意冲洗管线,保证水质。

  1. P-3709A/B改型及进出口管线优化
    1、设备异动原因:
    (1)目前,P-3709A/B出口流量在20m3/h左右,而P-3709泵设计流量7.2m3/h,严重超负荷运行。
    (2)P-3709泵设计流量、扬程偏小,选用的泵进出口口径偏小,实际运行流量远远超过设计值,泵腔部件磨损严重。
    (3)P-3709泵入口管道设计较长,实际运行中该入口管道频繁堵塞。
    2、设备异动内容:
    (1)参照P-3704机泵型式,将P-3709A/B泵改型,改型后的P-3709A/B电机功率22KW,额定流量为20.52m3/h,扬程55m。
    (2)改变P-3709A/B泵的安装位置,缩短泵入口管道的长度,由于泵入口管道长度缩短,泵入口两路冲洗水优化呈一路,取消P-3709A/B入口手阀前冲洗水管线,保留T-3702锥部至P-3709A/B手阀后冲洗水管线。
    (3)从3700滤饼房二层S-3702进料手阀前引出一根DN80的不锈钢管线至T-3702人孔门侧上方,作为P-3709A/B出口至T-3702的大回流管线。保留了37XV0023前至T-3702的小回流管线(DN40),待调试时根据絮凝效果决定使用大回流或小回流。
    改造前系统图:
    改造后系统图:



3、设备异动状态:已完成。
4、系统图、规程、操作票、阀门检查表修改情况:系统图已修改、规程已修改、澄清系统阀门检查卡已修改。
5、风险点及运行注意事项:P-3709A/B出口至T-3702大回流投用时,需注意T-3702水质变化。

  1. V-3203B底锥改造及流化氮气管线重新敷设
    1、设备异动原因:
    IGCC煤气化装置的粉煤给料罐原始设计为单锥双管上出料的结构,实际运行中煤线的波动幅度较大,对气化炉的运行稳定造成较大困扰。经过诸多改造提升,煤线波动程度有所缓解,但离国内同类型煤气化装置的煤线运行水平还相差甚远。经讨论分析后,决定将现有V-3203B改造成圆底双锥双管上出料的结构。
    2、设备异动内容:
    本项改造工程主要对V-3203B在气化框架8米层的过渡段下方锥体及相关配套系统实施改造。新锥体由西安核普机械设备有限公司负责制造,在制造完成后运输至厂区,将原有设备的单锥切割后,进行组对焊接;重新在新锥体内部从顶部至底部安装2根DN65煤粉管道,恢复厡流化氮气管道以及相关伴热管道和保温;新增约80米的DN50流化氮气管道,从气化框架32米平台的稳定氮气总管处引出;安装截止阀2台,流量计1套,压差计1台,调节阀组1套,并对相关管道进行保温施工。
产品名称一段煤粉给料罐B设备位号V-3203B
工作压力(MPa)4.0介质氮气、煤粉
设计压力(MPa)5.2主要受压元件Q345R/16MnⅢ
工作温度(℃)80水压试验方式水压试验
设计温度(℃)130水压试验压力(MPa)6.5
原制造单位江西江联能源环保股份有限公司现制造单位西安核普机械设备有限公司
原规格(mm)Φ4000×21005现规格(mm)Φ4000/Φ3270/SR1640
原容积(m³)162现容积(m³)180
原设备总质量(kg)134325现设备总质量(kg)147500
原设备充水总质量(kg)296325现设备充水总质量(kg)327500

表1 V-3203B改造前后设计参数对比


粉煤给料罐改造前后示意图


改造后,粉煤给料罐V-3203B流程图


改造后,粉煤给料罐V-3203B底部流化氮气管线流程图


改造后,一段粉煤加压B DCS图
3、设备异动状态:已完成。
4、系统图、规程、操作票、阀门检查表修改情况:系统图已修改、3200单元阀门检查卡已修改、阀门传动清单已修改。
5、风险点及运行注意事项:
(1)设备水压试验合格后,需将设备内残存的水排净、吹干,需检查水压试验期间临时安装的盲板均已拆除。
(2)机组启动前需对#3、#4煤线进行煤循环试验,同系列的两条煤线不允许同时进行煤粉循环试验;煤粉循环数据采集期间,绝对不允许粉煤储罐V-320B1向粉煤放料罐V-3202B下料;为保证记录的数据稳定可靠,要求V-3201B重量超过15T;V-3203B料位超过70%,33PDI0303/0403不低于0.04MPa
(3)由于V-3203B底锥改造后,一方面是有效容积增大了约18m3,换算后可增加煤粉储量约10t;另一方面双底锥是带有空腔的设计,类似于气化炉的环形空间,与煤粉接触的锥板不能承压,需要保持空腔与上方压力保持一致,故对V-3203B的充压及收料提出特别要求,具体内容如下:

  1. V-3203B不得在零压力下收料;
  2. 在收料前,必须向V-3203B充入一定压力,暂定不低于0.5MPa;
  3. 待充压达到后,方可向V-3203B放料;
  4. V-3203B底部两路流化氮气非特殊情况,不要全部停气,防止堵塞流化区域。
    十六、大布袋S-3103A/B氮气反吹管道改造
  5. 设备异动原因:
    大布袋S-3103A/B/C滤袋频繁发生滤袋烧损情况,有时出现大布袋南北两侧滤袋烧损情况不一致的情况。为分别监测大布袋南北两侧反吹阀情况,已在大布袋C上再增设一路反吹氮气管道,分别设立远传压力表,对南北两侧反吹阀压降情况分别监控。改造后运行效果满足预期,现对大布袋S-3103A/B氮气反吹管道进行相同改造。
    2、设备异动内容:
    (1)将大布袋S-3103A/B反吹氮气储罐出口减压阀组移至大布袋S-3103A/B顶部完成, 减压阀组隔离手阀已更换为全新球阀。
    (2)将大布袋S-3103A/B反吹氮气储罐出口管道规格由φ60*5 碳钢改为φ89*6.5 碳钢完成。
    (3)在大布袋S-3103A/B顶部新增一路反吹氮气管道(φ60*5 碳钢),将原反吹氮气减压阀后一路氮气管道(φ60*5 碳钢)变成两路反吹氮气管道(φ60*5 碳钢)分别为南北反吹阀供气,减压阀组利旧安装在两路反吹氮气管道上完成。


3、设备异动状态:已完成。
4、系统图、规程、操作票、阀门检查表修改情况:系统图已修改。
5、风险点及运行注意事项:磨煤系统试运时,关注大布袋反吹压降变化。
十七、气化炉废锅出口弯管导淋处增加阀门
1、设备异动原因:
气化炉废锅有泄漏风险。如果气化炉废锅泄漏,在停机后废锅出口管道会有大量水存积,大量水积存在废锅出口对设备有不利影响。拆废锅出口管道上手孔放水,风险较大,高温水汽极有可能伤人。因此在气化炉废锅出口管增加阀门,为便于停机后废锅放水。
2、设备异动内容:
气化炉废锅出口管有DN150 PN10.0手孔。在手孔处增加球阀Q341Y-600LB 6″4A双相钢材质,阀后仍加盲法兰。

  1. 设备异动状态:已完工。
    4、系统图、规程、操作票、阀门检查表修改情况:系统图已修改。
    5、风险点及运行注意事项:无。
    十八、P-3718反冲洗水泵入口阀后增加Y型过滤器
    1、设备异动原因:
    S-3702陶瓷滤饼机滤板长时间使用后会产生结垢现象,为节约成本滤板需拆下清洗,清洗后继续使用,长此以往滤板寿命用尽时会有破裂现象,最终导致泥浆进入T-3707滤液罐内,使P-3718反冲洗水泵转子堵塞以及滤板冲洗喷头堵塞现象,严重影响陶瓷滤饼机正常工作。
    2、设备异动内容:
    现将P-3718反冲洗水泵入口管改为DN80(原口径DN50),增加Y型过滤器,从而减少转子及喷头堵塞情况。详见附图。
  1. 设备异动状态:已完工。
    4、系统图、规程、操作票、阀门检查表修改情况:系统图已修改。
    5、风险点及运行注意事项:发现泵不打量后,及时清理滤网。
    十九、陶瓷过滤机S-3702反洗水管线改造
    1、设备异动原因:
    陶瓷过滤机S-3702滤板损坏后会导致滤液罐T-3707内污染,影响反冲洗管路。
    2、设备异动内容:
    现将反冲洗泵P-3718去陶瓷过滤机S-3702过滤器前增加三通连接工业水。详见附图。(注:云线为异动新增管线)
  1. 设备异动状态:已完工。

4、系统图、规程、操作票、阀门检查表修改情况:无需修改。

5、风险点及运行注意事项:无。

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