2022年气化设备异动汇总(第一季度)
E3953冷却水进回水管低点增加放水导淋1、设备异动原因:E3953冷却水进回水管在气化二层楼板下方存在低点,无放水阀门,冬天容易发生冻
- E3953冷却水进回水管低点增加放水导淋
1、设备异动原因:
E3953冷却水进回水管在气化二层楼板下方存在低点,无放水阀门,冬天容易发生冻裂风险。
2、设备异动内容:
在E3953冷却水进回水管进IG水母管前低点增加放水导淋,并将管道延长至地面,接入气化0米地沟。改造后,在冬季防冻时可将该放水门打开,将低点存水放净,避免出现冻裂管道风险。
改造后系统图:
3、设备异动状态:已完成。
4、系统图、规程、操作票、阀门检查表修改情况:系统图已修改、IG水(界区内)阀门检查卡已修改。
5、风险点及运行注意事项:冬季防冻期间使用新增导淋阀排水防冻,该导淋暂无操作平台,需要联系综合班搭架设。 - IGCC地下蒸汽凝液至V-3951B管线优化
1、设备异动原因:
异动前,地下凝液至V-3951B管线与气化、净化、空分来低压蒸汽凝液汇合在一根总管上。每当地下凝液和气化、净化、空分来低压蒸汽凝液共同回收至V-3951B时,V-3951B的进口蒸汽母管都会发生较大的撞管现象,最终导致地下蒸汽凝液无法回收至V-3951B,只能经过E-3953冷却后回收至气化工艺水罐T-3941。这样不仅造成了大量热量的浪费,还致使T-3941水温升高(夏季长期维持在45℃左右),后期检修发现高压工艺水泵P-3942A/B存在较为严重的汽蚀现象,分析原因与T-3941水温升高有关。
2、设备异动内容:
为了避免以上情况发生,计划重新布管,将地下蒸汽凝液回收至V-3951B。为确保地下蒸汽凝液在V-3951B内向下喷射,计划将39PT5006B取压口由V-3951B的N5接口挪至N1接口(原N1接口管道已弃置不用);地下蒸汽凝液管道(DN80)接至V-3951B的N5接口(DN50),详情见附图
改造前系统图:
改造后系统图:
改造后,地下蒸汽凝液有两路用户:T-3941和V-3951B。地下蒸汽凝液电导不合格时,凝液临时切至T-3941;电导合格后,凝液切至V-3951B。水质合格的地下蒸汽凝液(温度80℃,流量24m3/h左右)会吸收V-3951B内部分热量被加热成135℃(V-3951B内热量暂无回收手段),送往动力岛低压包进一步吸热、做功。T-3941重新按原设计要求补充除盐水,这样不仅达到了回收地下蒸汽凝液热量的目的,还解决了T-3941水温高的问题。
3、设备异动状态:已完成。
4、系统图、规程、操作票、阀门检查表修改情况:系统图已修改、地上蒸汽凝液阀门检查卡已修改。
5、风险点及运行注意事项:无。 - 磨煤机润滑油冷却水进水管线优化
1、设备异动原因:
磨煤机润滑油站冷却水进水管线管径原设计为DN65,对应安装两台公称直径为DN65的冷却水进水手阀。
冬季时,IG循环冷却水温度较低,为了控制磨煤机润滑油油温,润滑油站冷却水进水手阀开度通常很小(仅1/6圈左右),运行人员调整润滑油温时稍微动一点点开度,就会造成润滑油温度很大的波动,极其不利于温度精细控制。另外,由于磨煤机润滑油冷却水管线处于IG循环冷却水管线末梢,冬季极寒条件下,因润滑油站主路冷却水流量极小,仅靠DN25的旁路手阀来维持冷却水流动,存在很大的防冻隐患,历年磨煤机润滑油冷却水母管均会上冻。
2、设备异动内容:
为了设备冬季运行时,避免以上情况发生,计划给磨煤机A/B/C润滑油站冷却水进水管线第一道手阀(DN65)各增加一台旁路手阀(DN25),便于冬季调节润滑油温度。另外,将磨煤机A/B/C润滑油站冷却水进、回水管线旁路(DN25)调整为DN50,增加IG循环冷却水管线末梢的流动性,详情见附图。
改造前系统图:
A磨煤机润滑油冷却器冷却水管线(异动前)
B磨煤机润滑油冷却器冷却水管线(异动前)
C磨煤机润滑油冷却器冷却水管线(异动前)
改造后系统图:
A磨煤机润滑油冷却器冷却水管线(异动后)
B磨煤机润滑油冷却器冷却水管线(异动后)
C磨煤机润滑油冷却器冷却水管线(异动后)
3、设备异动状态:已完成。
4、系统图、规程、操作票、阀门检查表修改情况:系统图已修改、IG水(界区内)阀门检查卡已修改、磨煤系统阀门检查卡已修改。
5、风险点及运行注意事项:冬季时,可以使用此新增小旁路调整油温,冬季需要保证新扩容的冷却水进回水母管旁路阀有50%以上开度,防止冷却水母管上冻。
- 酸罐T-3972就地液位计增加排污阀
1、设备异动原因:
酸罐T-3972就地液位计设计时未设计排污阀,液位计底部使用盲法兰封堵,液位计无法进行排污,容易导致杂质堆积在液位计底部,造成液位计失准。
2、设备异动内容:
在酸罐T-3972就地液位计底部增加排污阀,方便进行排污操作和校准液位计。
改造前系统图:
改造后系统图:
3、设备异动状态:已完成。
4、系统图、规程、操作票、阀门检查表修改情况:系统图已修改。
5、风险点及运行注意事项:无。
- IGCC机组,气化岛阀门自反馈逻辑优化
1、设备异动原因:
气化岛部分阀门参与顺控,当阀门故障拒动时,顺控仍需要往下进行,需让反馈跟随指令变化。
2、设备异动内容:
(1)DCS逻辑里增加选择块,自反馈投入时,DEVCTL块反馈跟随指令;自反馈退出时,DEVCTL块反馈接收现场实际反馈。
(2)DCS增加画面,集中显示阀门自反馈状态和投退按钮,由运行人员执行投退。
修改前,由运行与检修人员现场共同确认阀门实际位置,再通知检修人员执行阀门自反馈投入,可能存在投入不及时的情况;修改后,在现场确认完阀门实际位置后,由运行人员画面操作执行自反馈投入/退出,更提高效率。
修改后逻辑示意图:
修改的阀门清单如下:
序号 | 系统 | 位号 | 序号 | 系统 | 位号 | 序号 | 系统 | 位号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32A系列 | 32XV0117 | 45 | 二段系列 | 32XV0326 | 89 | 35A系列 | 35XV0133 |
2 | 32A系列 | 32XV0119 | 46 | 二段系列 | 32XV0327 | 90 | 35A系列 | 35XV0131 |
3 | 32A系列 | 32XV0133 | 47 | 二段系列 | 32XV0324 | 91 | 35A系列 | 35XV0116 |
4 | 32A系列 | 32XV0123 | 48 | 二段系列 | 32XV0318 | 92 | 35A系列 | 35XV0117 |
5 | 32A系列 | 32XV0125 | 49 | 二段系列 | 32XV0322 | 93 | 35A系列 | 35XV0026 |
6 | 32A系列 | 32XV0129 | 50 | 二段系列 | 32XV0320 | 94 | 35A系列 | 35XV0050 |
7 | 32A系列 | 32XV0130 | 51 | 二段系列 | 32XV0321 | 95 | 35A系列 | 35XV0014 |
8 | 32A系列 | 32XV0128 | 52 | 34系列 | 34XV0001 | 96 | 35A系列 | 35XV0022 |
9 | 32A系列 | 32XV0131 | 53 | 34系列 | 34XV0003 | 97 | 35A系列 | 35XV0078 |
10 | 32A系列 | 32XV0132 | 54 | 34系列 | 34XV0004 | 98 | 35A系列 | 35XV0015 |
11 | 32A系列 | 32XV0126 | 55 | 34系列 | 34XV0005 | 99 | 35A系列 | 35XV0025 |
12 | 32A系列 | 32XV0127 | 56 | 34系列 | 34XV0006 | 100 | 35A系列 | 35XV0035 |
13 | 32A系列 | 32XV0124 | 57 | 34系列 | 34XV0007 | 101 | 35A系列 | 35XV0037 |
14 | 32A系列 | 32XV0118 | 58 | 34系列 | 34XV0008 | 102 | 35A系列 | 35XV0054 |
15 | 32A系列 | 32XV0122 | 59 | 34系列 | 34XV0009 | 103 | 35B系列 | 35XV0001 |
16 | 32A系列 | 32XV0120 | 60 | 34系列 | 34XV0010 | 104 | 35B系列 | 35XV0002 |
17 | 32A系列 | 32XV0121 | 61 | 34系列 | 34XV0015 | 105 | 35B系列 | 35XV0003 |
18 | 32B系列 | 32XV0217 | 62 | 34系列 | 34XV0016 | 106 | 35B系列 | 35XV0008 |
19 | 32B系列 | 32XV0219 | 63 | 34系列 | 34XV0017 | 107 | 35B系列 | 35XV0009 |
20 | 32B系列 | 32XV0233 | 64 | 34系列 | 34XV0018 | 108 | 35B系列 | 35XV0010 |
21 | 32B系列 | 32XV0223 | 65 | 34系列 | 34XV0019 | 109 | 35B系列 | 35XV0011 |
22 | 32B系列 | 32XV0225 | 66 | 34系列 | 34XV0021 | 110 | 35B系列 | 35XV0012 |
23 | 32B系列 | 32XV0229 | 67 | 34系列 | 34XV0014 | 111 | 35B系列 | 35XV0004 |
24 | 32B系列 | 32XV0230 | 68 | 34系列 | 34XV0013 | 112 | 35B系列 | 35XV0013 |
25 | 32B系列 | 32XV0228 | 69 | 34系列 | 34XV0011 | 113 | 35B系列 | 35XV0006 |
26 | 32B系列 | 32XV0231 | 70 | 34系列 | 34XV0012 | 114 | 35B系列 | 35XV0030 |
27 | 32B系列 | 32XV0232 | 71 | 34系列 | 34XV0002 | 115 | 35B系列 | 35XV0028 |
28 | 32B系列 | 32XV0226 | 72 | 34系列 | 34XV0023 | 116 | 35B系列 | 35XV0052 |
29 | 32B系列 | 32XV0227 | 73 | 34系列 | 34XV0024 | 117 | 35B系列 | 35XV0033 |
30 | 32B系列 | 32XV0224 | 74 | 34系列 | 34XV0025 | 118 | 35B系列 | 35XV0031 |
31 | 32B系列 | 32XV0218 | 75 | 35A系列 | 35XV0101 | 119 | 35B系列 | 35XV0016 |
32 | 32B系列 | 32XV0222 | 76 | 35A系列 | 35XV0102 | 120 | 35B系列 | 35XV0017 |
33 | 32B系列 | 32XV0220 | 77 | 35A系列 | 35XV0103 | 121 | 35B系列 | 35XV0027 |
34 | 32B系列 | 32XV0221 | 78 | 35A系列 | 35XV0108 | 122 | 35B系列 | 35XV0051 |
35 | 二段系列 | 32XV0317 | 79 | 35A系列 | 35XV0109 | 123 | 35B系列 | 35XV0064 |
36 | 二段系列 | 32XV0319 | 80 | 35A系列 | 35XV0110 | 124 | 35B系列 | 35XV0023 |
37 | 二段系列 | 32XV0333 | 81 | 35A系列 | 35XV0111 | 125 | 35B系列 | 35XV0077 |
38 | 二段系列 | 32XV0323 | 82 | 35A系列 | 35XV0112 | 126 | 35B系列 | 35XV0065 |
39 | 二段系列 | 32XV0325 | 83 | 35A系列 | 35XV0104 | 127 | 35B系列 | 35XV0075 |
40 | 二段系列 | 32XV0329 | 84 | 35A系列 | 35XV0113 | 128 | 35B系列 | 35XV0135 |
41 | 二段系列 | 32XV0330 | 85 | 35A系列 | 35XV0106 | 129 | 35B系列 | 35XV0137 |
42 | 二段系列 | 32XV0328 | 86 | 35A系列 | 35XV0130 | 130 | 35B系列 | 35XV0154 |
43 | 二段系列 | 32XV0331 | 87 | 35A系列 | 35XV0128 | |||
44 | 二段系列 | 32XV0332 | 88 | 35A系列 | 35XV0152 |
3、设备异动状态:
(1)完成32、34、35系列参与顺控的阀门自反馈修改。
(2)33系列下增加画面,集中显示阀门自反馈按钮和状态,红色状态为自反馈投入状态,绿色为自反馈退出状态。
4、系统图、规程、操作票、阀门检查表修改情况:无需修改。
5、风险点及运行注意事项:机组运行期间,运行人员自己设置阀门自反馈,需要汇报值长,气化第一主值进行监护,避免引起误操作。
- IGCC机组,气化专业逻辑及报警隐患整改
1、设备异动原因:
根据2022年1月13日《逻辑隐患排查会议纪要(气化专业)》要求,对气化专业存在的逻辑及报警隐患进行整改。
2、设备异动内容:
(1)气化报警隐患整改清单(直接修改的)
序号 | KKS | 描述 | 隐患 | 整改措施 | 新增报警级别 | 系统 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31TI0116/0117/0118 | 磨煤机A-3101A主电机绕组温度 | 定值设置不合理 | 高报值80℃ | 不变 | DCS |
2 | 31TI0119/0120/0121 | 磨煤机A-3101A主电机铁芯温度 | 定值设置不合理 | 高报值80℃ | 不变 | DCS |
3 | 31TI0216/0217/0218 | 磨煤机A-3101B主电机绕组温度 | 定值设置不合理 | 高报值80℃ | 不变 | DCS |
4 | 31TI0219/0220/0221 | 磨煤机A-3101B主电机铁芯温度 | 定值设置不合理 | 高报值80℃ | 不变 | DCS |
5 | 31TI0316/0317/0318 | 磨煤机A-3101C主电机绕组温度 | 定值设置不合理 | 高报值80℃ | 不变 | DCS |
6 | 31TI0319/0320/0321 | 磨煤机A-3101C主电机铁芯温度 | 定值设置不合理 | 高报值80℃ | 不变 | DCS |
7 | 31TI0122/0222/0322 | 磨煤机A-3101A/B/C主电机前轴承温度 | 定值设置不合理 | 高报值65℃ | 不变 | DCS |
8 | 31TI0123/0223/0323 | 磨煤机A-3101A/B/C主电机后轴温度 | 定值设置不合理 | 高报值65℃ | 不变 | DCS |
9 | 31TI0140/0240/0340 | 循环风机K-3102A/B/C叶轮端轴承温度 | 定值设置不合理 | 高报值60℃ | 不变 | DCS |
10 | 31TI0141/0241/0341 | 循环风机K-3102A/B/C联轴器端轴承温度 | 定值设置不合理 | 高报值65℃ | 不变 | DCS |
11 | 31TI0142/0242/0342 | 循环风机K-3102A/B/C电机轴伸端轴承温度 | 定值设置不合理 | 高报值70℃ | 不变 | DCS |
12 | 31TI0144/0244/0344 | 循环风机K-3102A/B/C定子U相温度 | 定值设置不合理 | 高报值80℃ | 不变 | DCS |
13 | 31TI0146/0246/0346 | 循环风机K-3102A/B/C定子W相温度 | 定值设置不合理 | 高报值80℃ | 不变 | DCS |
14 | 31TI0145/0245/0345 | 循环风机K-3102A/B/C定子V相温度 | 定值设置不合理 | 高报值80℃ | 不变 | DCS |
15 | 31PI0105/0205/0305 | 粉煤过滤器S-3103A/B/C惰气出口压力 | 定值设置不合理 | 低报值-8 | 不变 | DCS |
16 | 31TI0106/0206/0306 | 惰气炉F-3101A/B/C内温度 | 定值设置不合理 | 增加高报值600 | 不变 | DCS |
18 | 31LI0103/0203/0303 | 原煤仓V-3101A/B/C料位 | 定值设置不合理 | 增加低报值4 | 不变 | DCS |
19 | 31TI0124/0125 | 旋转分离器S-3102A电机轴承温度 | 定值设置不合理 | 高报值80℃ | 不变 | DCS |
20 | 31TI0224/0225 | 旋转分离器S-3102B电机轴承温度 | 定值设置不合理 | 高报值80℃ | 不变 | DCS |
21 | 31TI0324/0325 | 旋转分离器S-3102C电机轴承温度 | 定值设置不合理 | 高报值80℃ | 不变 | DCS |
22 | 31TI0107/0207/0307 | 磨煤机A-3101A/B/C润滑油泵出口温度 | 定值设置不合理 | 高报值55℃ | 不变 | DCS |
23 | 31TI0130/0230/0330 | 磨煤机A-3101A/B/C行星齿轮轴承输入温度 | 定值设置不合理 | 高报值70℃ | 不变 | DCS |
24 | 31TI0131/0231/0331 | 磨煤机A-3101A/B/C行星齿轮轴承输入温度 | 定值设置不合理 | 高报值70℃ | 不变 | DCS |
25 | 31TI0126/0226/0326 | 磨煤机A-3101A/B/C行星齿轮轴承温度 | 定值设置不合理 | 高报值65℃ | 不变 | DCS |
26 | 31TI0127/0227/0327 | 磨煤机A-3101A/B/C行星齿轮轴承温度 | 定值设置不合理 | 高报值65℃ | 不变 | DCS |
27 | 31TI0128/0228/0328 | 磨煤机A-3101A/B/C行星齿轮轴承温度 | 定值设置不合理 | 高报值65℃ | 不变 | DCS |
28 | 31TI0129/0229/0329 | 磨煤机A-3101A/B/C行星齿轮轴承温度 | 定值设置不合理 | 高报值65℃ | 不变 | DCS |
29 | 31EIA3101ACE | A3101A电流 | 定值设置不合理 | 高报值40 | 不变 | DCS |
30 | 31EIA3101BCE | A3101B电流 | 定值设置不合理 | 高报值40 | 不变 | DCS |
31 | 31EIA3101CCE | A3101C电流 | 定值设置不合理 | 高报值40 | 不变 | DCS |
32 | 31EIK3102ACE | K3102A电流 | 定值设置不合理 | 高报值45 | 不变 | DCS |
33 | 31EIK3102BCE | K3102B电流 | 定值设置不合理 | 高报值45 | 不变 | DCS |
34 | 31EIK3102CCE | K3102C电流 | 定值设置不合理 | 高报值45 | 不变 | DCS |
35 | 32PI0101.DACA | V-3201A压力指示 | 定值设置不合理 | 高报值10 | 不变 | DCS |
36 | 32PI0201.DACA | V-3201B压力指示 | 定值设置不合理 | 高报值10 | 不变 | DCS |
37 | 32PI0301.DACA | V-3204压力指示 | 定值设置不合理 | 高报值10 | 不变 | DCS |
38 | 33FI0105B/0205B/0305B/0405B | A-3301A/B/C/D烧嘴冷却水流量 | 定值设置不合理 | 低报值13 | 不变 | DCS |
39 | 33FI0505B/0605B | A-3301E/F烧嘴冷却水流量 | 定值设置不合理 | 低报值13 | 不变 | DCS |
42 | 33FIC0103A/0203A/0303A/0403A | 去X-3315A/B/C/D预热氧气流量 | 定值设置不合理 | 增加高报值16700 | 不变 | DCS |
49 | 33PI0068.DACA | V-3301压力 | 定值设置不合理 | 增加低报值2.7,高报值3.2 | 不变 | DCS |
50 | 33TI0086A/087A/088A | P-3301A/B/C泵驱动端轴承温度 | 定值设置不合理 | 高报值70 | 不变 | DCS |
51 | 33TI0086B/087B/088B | P-3301A/B/C泵非驱动端轴承温度 | 定值设置不合理 | 高报值70 | 不变 | DCS |
52 | 33TI0025A/B | V-3301二段烧嘴附近环形空间温度(T2.1) | 定值设置不合理 | 高报值300 | 不变 | DCS |
53 | 33TI0026A/B | V-3301二段烧嘴附近环形空间温度(T2.1) | 定值设置不合理 | 高报值300 | 不变 | DCS |
54 | 33TI0027A/B | V-3301二段烧嘴附近环形空间温度(T2.2) | 定值设置不合理 | 高报值300 | 不变 | DCS |
55 | 33TI0028A/B | V-3301二段烧嘴附近环形空间温度(T2.2) | 定值设置不合理 | 高报值300 | 不变 | DCS |
56 | 33TI0029A/B | V-3301一段烧嘴附近环形空间温度(T1.1) | 定值设置不合理 | 高报值300 | 不变 | DCS |
57 | 33TI0030A/B | V-3301一段烧嘴附近环形空间温度(T1.1) | 定值设置不合理 | 高报值300 | 不变 | DCS |
58 | 33TI0031A/B | V-3301一段烧嘴附近环形空间温度(T1.2) | 定值设置不合理 | 高报值300 | 不变 | DCS |
59 | 33TI0032A/B | V-3301一段烧嘴附近环形空间温度(T1.2) | 定值设置不合理 | 高报值300 | 不变 | DCS |
60 | 33TI0080A/B/C | P-3301A电动机定子温度 | 定值设置不合理 | 高报值120 | 不变 | DCS |
61 | 33TI0081A/B/C | P-3301B电动机定子温度 | 定值设置不合理 | 高报值120 | 不变 | DCS |
62 | 33TI0082A/B/C | P-3301C电动机定子温度 | 定值设置不合理 | 高报值120 | 不变 | DCS |
63 | 33TI0083A/084A/085A | P-3301A/B/C电动机驱动端径向轴承温度 | 定值设置不合理 | 高报值75 | 不变 | DCS |
64 | 33TI0083B/084B/085B | P-3301A/B/C电动机非驱动端径向轴承温度 | 定值设置不合理 | 高报值75 | 不变 | DCS |
65 | NP3304A-CE | P3304A电流 | 定值设置不合理 | 高报值180 | 不变 | DCS |
66 | NP3304B-CE | P3304B电流 | 定值设置不合理 | 高报值180 | 不变 | DCS |
67 | 34LIC0001.DACA | V-3401渣池料位 | 定值设置不合理 | 高报值3.3 | 不变 | DCS |
68 | 34LI0001A.DACA | V-3401渣池料位A | 定值设置不合理 | 高报值3.3 | 不变 | DCS |
69 | 34LI0001B.DACA | V-3401渣池料位B | 定值设置不合理 | 高报值3.3 | 不变 | DCS |
70 | 34LI0001C.DACA | V-3401渣池料位C | 定值设置不合理 | 高报值3.3 | 不变 | DCS |
72 | 34TI01-06.DACA | 34TI0001与34TI0006差 | 定值设置不合理 | 低报值6,高报值取消 | 不变 | DCS |
73 | NP3401A-CE | P3401A电流 | 定值设置不合理 | 高报值170 | 不变 | DCS |
74 | NP3401B-CE | P3401B电流 | 定值设置不合理 | 高报值170 | 不变 | DCS |
75 | 35PDI0002.DACA | S-3501B/V-3501B差压 | 定值设置不合理 | 高报值11 | 不变 | DCS |
76 | 35PdI0002A.DACA | S-3501B/V-3501B差压A | 定值设置不合理 | 高报值11 | 不变 | DCS |
77 | 35PdI0002B.DACA | S-3501B/V-3501B差压B | 定值设置不合理 | 高报值11 | 不变 | DCS |
78 | 35PdI0002C.DACA | S-3501B/V-3501B差压C | 定值设置不合理 | 高报值11 | 不变 | DCS |
79 | 36PDI0012.DACA | C-3601差压 | 定值设置不合理 | 高报值4 | 不变 | DCS |
80 | 36LI0003.DACA | C-3601液位 | 定值设置不合理 | 低报值0.6 | 不变 | DCS |
81 | 36LI0003A.DACA | C-3601液位A | 定值设置不合理 | 低报值0.6 | 不变 | DCS |
82 | 36LI0003B.DACA | C-3601液位B | 定值设置不合理 | 低报值0.6 | 不变 | DCS |
83 | 36LI0003C.DACA | C-3601液位C | 定值设置不合理 | 低报值0.6 | 不变 | DCS |
84 | 36TI0011.DACA | 从C-3601去P-3601A/B洗涤循环水 | 定值设置不合理 | 高报值140 | 不变 | DCS |
85 | 36TI0011A.DACA | 从C-3601去P-3601A/B洗涤循环水温度A | 定值设置不合理 | 高报值140 | 不变 | DCS |
86 | 36TI0011B.DACA | 从C-3601去P-3601A/B洗涤循环水温度B | 定值设置不合理 | 高报值140 | 不变 | DCS |
87 | 36TI0011C.DACA | 从C-3601去P-3601A/B洗涤循环水温度C | 定值设置不合理 | 高报值140 | 不变 | |
88 | 39PI4002.DACA | P-3942A/B出口高压工艺水 | 定值设置不合理 | 低报值4,增加高报值5.3 | 不变 | DCS |
89 | 33PIC0011.DACA | V3305顶部压力 | 无报警 | 低报4 ,高报4.2 ,高高报4.35 | 设为声光报警 | DCS |
90 | 33TI0086A/B、33TI0087A/B、33TI0088A/B | P3301A/B/C泵驱动端/非驱动端轴承温度 | 无报警 | 高报70, 高高报85 | 设为声光报警 | DCS |
91 | 31PI0103/0203/0303 | 密封风机K3103A/B/C出口压力 | 无报警 | 高报6 ,高高报9 | 设为声光报警 | DCS |
92 | 31PI0105/0205/0305 | 粉煤过滤器S-3103A惰气出口压力 | 无报警 | 低低报 -9 ,低报 -8, 高报1 | 设为声光报警 | DCS |
93 | 31PI0107/0207/0307 | 磨煤机A/B/C出口压力 | 无报警 | 低报 -5 ,高报-3 ,高高报-2.5 | 设为声光报警 | DCS |
95 | 31PDI0154/0254/0354 | 粉煤过滤器S-3103A/B/C出入口压差 | 无报警 | 高高报3 | 设为声光报警 | DCS |
96 | 31QI0102/0202/0302 | 惰气发生器F-3101A/B/C出口氧含量 | 无报警 | 低报1 ,高报7.5 | 设为声光报警 | DCS |
97 | 31QI0107/0207/0307 | 粉煤过滤器S3103B惰气出口CO含量 | 无报警 | 高报800 | 设为声光报警 | DCS |
98 | 31TI0103/0203/0303 | 粉煤过滤器S3103A/B/C入口温度 | 无报警 | 高报115 | 设为声光报警 | DCS |
99 | 31TI0115/0215/0315 | 粉煤过滤器S3103A/B/C灰斗上部温度 | 无报警 | 高报115 | 设为声光报警 | DCS |
100 | 31TI0114/0214/0314 | 粉煤过滤器S3103A/B/C灰斗下部温度 | 无报警 | 高报115 | 设为声光报警 | DCS |
101 | 34FI0002 | 从E3401A/B去V3401喷淋水流量 | 无报警 | 低低报150 ,低报180 | 设为声光报警 | DCS |
102 | 34FI0020 | P-3402出口流量 | 无报警 | 低报30 | 设为声光报警 | DCS |
104 | 39LIC4001 | 工艺水罐T-3941液位 | 无报警 | 低报1.5 高报2.9 | 设为声光报警 | DCS |
105 | 39LI4005 | 循环水罐T-3942液位 | 无报警 | 低报1.6, 高报3.9 | 设为声光报警 | DCS |
106 | 37LI0012 | T3701液位 | 无报警 | 高报4 | 设为声光报警 | DCS |
107 | 37FI0008 | P3704去T3702流量 | 无报警 | 低报20 | 设为声光报警 | DCS |
108 | 37LIC0018 | T3703液位 | 无报警 | 高报2 | 设为声光报警 | DCS |
110 | A2PAB40CL101 | IG循环水泵房自然通风冷却塔(淡水)液位 | 无报警 | 低报1.2, 高报1.5 | 设为声光报警 | DCS |
111 | 80LI0001 | V8001液位 | 无报警 | 高报1750 | 设为声光报警 | DCS |
112 | 35PI0106/0006 | V3502A/B压力 | 无报警 | 高报3.2 | 设为声光报警 | DCS |
113 | 32PI0128A/0228A/0328A | V3203A/B/V3206压力 | 无报警 | 低报3.7 高报4 | 设为声光报警 | DCS |
114 | 39LI7002 | 碱罐液位 | 无报警 | 高报2.7 | 设为声光报警 | DCS |
115 | 39LI7004 | 酸罐液位 | 无报警 | 高报2.7 | 设为声光报警 | DCS |
117 | 39LIC5005A | V3951A液位 | 无报警 | 高报2.9 | 设为声光报警 | DCS |
119 | 80PIC0002 | V8001压力 | 无报警 | 高报0.9 | 设为声光报警 | DCS |
120 | 39LIC5002 | V3951液位 | 无报警 | 高高报2.3 | 设为声光报警 | DCS |
121 | 36LIC0152 | E3601液位 | 无报警 | 低报0.7 | 设为声光报警 | DCS |
122 | 36PIC0051 | E3601压力 | 无报警 | 高报1.3 | 设为声光报警 | DCS |
123 | 热风炉A/B/C火检A/B无火 | 无报警 | 增设报警 | 设为声光报警 | DCS | |
124 | 碱泵P3971A/B跳车 | 无报警 | 增设报警 | 设为声光报警 | DCS | |
125 | 酸泵P3972A/B跳车 | 无报警 | 增设报警 | 设为声光报警 | DCS | |
126 | 絮凝剂加药泵P3710/P3710S/P3711跳车 | 无报警 | 增设报警 | 设为声光报警 | DCS | |
127 | rFIC0924_OUT | 33FV0924阀位控制 | 定值设置不合理 | 低报警值5% | 设为声光报警 | ITCC |
128 | 33PDT0903 | AccessLevel | 报警定值设置、描述不合理 | 高报警值10kpa,修改文字描述 | 设为声光报警 | ITCC |
129 | a33TISA0912A | 电机定子温度 | 定值设置不合理 | 高报警值90 | 设为声光报警 | ITCC |
130 | a33TISA0911A | 电机定子温度 | 定值设置不合理 | 高报警值90 | 设为声光报警 | ITCC |
131 | a33TISA0910A | 电机定子温度 | 定值设置不合理 | 高报警值90 | 设为声光报警 | ITCC |
132 | a33TISA0909A | 电机轴承温度 | 定值设置不合理 | 高报警值65℃ | 设为声光报警 | ITCC |
133 | a33TISA0908A | 电机轴承温度 | 定值设置不合理 | 高报警值65℃ | 设为声光报警 | ITCC |
134 | a33PISA0923 | 孔板前一级泄漏去放火炬压力 | 定值设置不合理 | 高报警值0.1Mpa | 设为声光报警 | ITCC |
135 | a33PISA0924 | 孔板前一级泄漏去放火炬压力2 | 定值设置不合理 | 高报警值0.1Mpa | 设为声光报警 | ITCC |
136 | a33PISA0925 | 孔板前一级泄漏去放火炬压力3 | 定值设置不合理 | 高报警值0.1Mpa | 设为声光报警 | ITCC |
137 | a33TISA0917 | 润滑油冷后温度 | 定值设置不合理 | 高报警值45℃ | 设为声光报警 | ITCC |
138 | a33TISA0916 | 润滑油箱温度 | 定值设置不合理 | 高报警值60℃ | 设为声光报警 | ITCC |
139 | fPOINT_DESAB | 系统强制点数 | 报警描述不合理 | 修改文字描述 | 设为声光报警 | ITCC |
140 | a33TI0902C | 压缩机出口温度 | 定值设置不合理 | 高报值200℃ | 设为声光报警 | ITCC |
141 | a33TI0902B | 压缩机出口温度 | 定值设置不合理 | 高报值200℃ | 设为声光报警 | ITCC |
142 | a33TI0902A | 压缩机出口温度 | 定值设置不合理 | 高报值200℃ | 设为声光报警 | ITCC |
143 | a33TISA0904A | 压缩机低速轴电机侧瓦温 | 定值设置不合理 | 高报值65℃ | 设为声光报警 | ITCC |
144 | a33TISA0903A | 压缩机低速轴风机侧瓦温 | 定值设置不合理 | 高报值65℃ | 设为声光报警 | ITCC |
145 | a33TI0901C | 压缩机入口温度 | 定值设置不合理 | 低报值120℃ | 设为声光报警 | ITCC |
146 | a33TI0901B | 压缩机入口温度 | 定值设置不合理 | 低报值120℃ | 设为声光报警 | ITCC |
147 | a33TI0901A | 压缩机入口温度 | 定值设置不合理 | 低报值120℃ | 设为声光报警 | ITCC |
148 | a33ZISA0901 | 压缩机轴位移1 | 定值设置不合理 | 低报值-0.4,低低报值-0.8 | 设为声光报警 | ITCC |
149 | a33ZISA0902 | 压缩机轴位移2 | 定值设置不合理 | 低报值-0.4,低低报值-0.8 | 设为声光报警 | ITCC |
150 | a33ZISA0903 | 压缩机轴位移3 | 定值设置不合理 | 低报值-0.4,低低报值-0.8 | 设为声光报警 | ITCC |
151 | a33TISA0907A | 止推轴温 | 定值设置不合理 | 高报值80℃ | 设为声光报警 | ITCC |
152 | a33PdIA0926 | 主密封气过虑器压差 | 定值设置不合理 | 高报值0.05kpa | 设为声光报警 | ITCC |
153 | a33FIA0924 | 部分冷热氮气混合气流量 | 报警定值不需要修改 | 设为声光报警 | ITCC | |
154 | a33PdIA0927 | 氮气过虑器差压 | 报警定值不需要修改 | 设为声光报警 | ITCC | |
155 | a33PIA0922 | 隔离气压力 | 报警定值不需要修改 | 设为声光报警 | ITCC | |
156 | a33FIA0925 | 热氮气进气流量 | 报警定值不需要修改 | 设为声光报警 | ITCC | |
157 | a33TISA0905A | 压缩机高速轴电机侧瓦温 | 报警定值不需要修改 | 设为声光报警 | ITCC | |
158 | a33TISA0906A | 压缩机高速轴风机侧瓦温 | 报警定值不需要修改 | 设为声光报警 | ITCC | |
159 | a33YISA0901X | 压缩机连接端轴振动X | 报警定值不需要修改 | 设为声光报警 | ITCC | |
160 | a33YISA0901Y | 压缩机连接端轴振动Y | 报警定值不需要修改 | 设为声光报警 | ITCC | |
161 | a33FIA0923 | 一级泄漏去放火炬流量 | 报警定值不需要修改 | 设为声光报警 | ITCC | |
162 | a33FIA0926 | 主密封气流量 | 报警定值不需要修改 | 设为声光报警 | ITCC |
(2) 气化报警隐患整改清单(修改逻辑的)
序号 | KKS | 描述 | 修改方法 |
---|---|---|---|
17 | 31TI0110/0210/0310 | 磨煤机A/B/C出口温度 | 原高报105℃、低报80℃参与磨煤机联锁,将相关联锁改为比较块判断,高报值改为110℃ |
40 | 33LI0002.DACA | 热水缓冲罐V-3305液位 | 原高报1.9m、低报1.35m参与33XV0008联锁,将相关联锁改为比较块判断,低报值改为1.4m |
41 | 33TIC0007.DACA | E-3305出口热水温度 | 原高报245℃联锁关闭33TIC0007,将高高报改为245℃,高报值改为230℃ |
43 | 33TI0111/0211/0311/0411 | 去A-3301A/B/C/D氧气/蒸汽混合物温度 | 原高报300℃参与联锁,改为高高报300℃参与联锁,高报设为265℃ |
44 | 33PDI0131.DACA | 33FV-0104/XV-0123/0124差压 | 原高报0.17Mpa参与顺控,改为比较块判断,增加低报0.2Mpa |
45 | 33PDI0231.DACA | 33FV-0204/XV-0223/0224差压 | 原高报0.17Mpa参与顺控,改为比较块判断,增加低报0.2Mpa |
46 | 33PDI0331.DACA | 33FV-0304/XV-0323/0324差压 | 原高报0.17Mpa参与顺控,改为比较块判断,增加低报0.2Mpa |
47 | 33PDI0431.DACA | 33FV-0404/XV-0423/0424差压 | 原高报0.17Mpa参与顺控,改为比较块判断,增加低报0.2Mpa |
48 | 33PI0019.DACA | 去A-3301过热中压蒸汽压力 | 原低报3.3MPa参与联锁,改为比较块判断,增加低报3.5MPa,低低报3.3MPa |
71 | 34EIX3401CE.DACA | 捞渣机电流 | 原高高报63.8A参与联锁,改为比较块判断,增加高报27A、高高报30A |
94 | 31PI0005 | 来自界区外来仪表压缩空气压力 | 原低报0.45MPa参与联锁,改为比较块判断,增加低报0.4Mpa |
103 | 34LI0006 | 捞渣机小室液位 | 原高报3m参与顺控,改为比较块判断,增加高报3.2m |
109 | 35WI0001/0051 | V3504A/B重量 | 原高报80t、低报79t参与顺控,改为比较块判断,增加高报75t |
116 | 39LIC5005B | V3951B液位 | 原高高报2.9m、低低报0.2m参与联锁,改为比较块判断,改为高报2.9m |
118 | 39LI3952 | V3952液位 | 原高高报1.6m、高报1.1m、低报0.8m、低低报0.3m参与联锁,改为比较块判断,改为高报1.8m |
(3) 气化保护整改清单
序号 | 逻辑类别 | 逻辑名称 | 存在问题 | 整改措施 |
---|---|---|---|---|
1 | 气化炉主保护 | V-3305液位低低(33LI0002A/B/C) | 报警值不一致 | 报警值统一,低报1.4米,低低报1.0米。 |
2 | 气化炉主保护 | 气化炉压力33PI0068A/B/C | 单点无报警 | 高报:3.2MPa |
3 | 气化炉主保护 | V-3301与高压吹扫氮气差压高高(33PDI0065A/B/C) | DCS单点与三选后报警值不一致 | 高高报警:24KPa;高报警:7KPa。低低报警:-24KPa;低报警:-7KPa。 |
4 | 气化炉主保护 | V-3302底部温度高高(33TI0018A/B/C) | DCS单点与三选后报警值不一致,且单点无声音 | 高高报警:370℃;高报警:335℃;低报警:285℃ |
5 | 气化炉主保护 | S-3501B/V-3501B差压高高(35PDI0002A/B/C) | 单点报警值比较容易达到 | 现有高报警值11KPa,不需要再设高高报 |
6 | 气化炉主保护 | 去总管高压氮气压力低低(39PDIC1002A/B/C) | 单点无报警 | 单点增加低报警值4.2MPa |
7 | 辅机保护 | 总氧量33FI0903高 | 在二段煤线未投入时,总氧量33FI0903高,跳#1烧嘴 | DCS逻辑中,#1煤线顺控退出条件删除逻辑“在二段煤线未投入时,总氧量33FI0903高” |
8 | 辅机保护 | 去A-3302开工烧嘴柴油流量33FZLL0003低低 | 报警值不对 | 原高报245kg/h、低报206 kg/h,改为高报1700kg/h、低报600kg/h、低低报206kg/h |
9 | 辅机保护 | 凝液罐分液泵P2001保护停止条件 | 未查到报警值 | 删除液位低跳泵逻辑 |
10 | 辅机保护 | 循环水罐T-3942低液位开关动作 | 保护定值不对 | 经查看图纸,保护定值应为1400mm(0位从T3942罐底算起),修改逻辑清册 |
11 | 辅机保护 | 碱泵P3971允许启动条件,36XV0001已开或碱泵P3971A在远方 | 逻辑里的“或”应为“与” | 碱泵P3971允许启动,只保留36XV0001已开条件,删除碱泵P3971A在远方条件 |
12 | 主保护 | 33FT0141B低低,跳#1、#3煤烧嘴。 | 单点保护,易出现误动。 | 将进入DCS的33FT0141A接线处增加安全栅,一分二,一路还去往DCS,另一路去往ESD,ESD中改为33FT0141A低低且33FT0141B低低,跳#1、#3煤烧嘴。 |
3、设备异动状态:已完成。
4、系统图、规程、操作票、阀门检查表修改情况:规程已修改,修改的报警级联锁已传动。
5、风险点及运行注意事项:无。
- P3941A/B出口流量计39FT4001移位
1、设备异动原因:
P3941A/B出口管线优化后,致使该流量计成为支管管路流量计,为此,将其移位至主管道。
2、设备异动内容:
(1)39FT4001移位至主管道;
(2)中间接线箱及信号通道无更改,无需重新铺设电缆。;
改造前系统图:
改造后系统图: |
---|
3、设备异动状态:已完成。 |
---|
4、系统图、规程、操作票、阀门检查表修改情况:系统图已修改。
5、风险点及运行注意事项:无。
- 3600单元氮气管道扩容,并增加远传压力表39PT1003C及压力调阀39PV1003C
1、设备异动原因:
3600单元氮气至净化R4001加温气管线流量不足且占用气化稳定氮气管线。机组启动期间R4001催化剂升温时间太长,气化稳定氮气管网长时间带压,造成氮气浪费,因此,对该氮气管线进行扩容。 - 设备异动内容:
(1)取消流量计36FT0006及测点;
(2)增加压力表39PT1003C及测点;
(3)取消调阀36HV0006;增加调阀39PV1003C;
(4)测点39PT1003C及39PV1003C中间接线箱及信号通道分别使用36FT0006及36HV0006的。
改造前系统图:
改造后系统图:
改造后DCS画面:
3、设备异动状态:机务已完成(差热工表计及阀门线缆)。
4、系统图、规程、操作票、阀门检查表修改情况:系统图已修改、DCS画面已修改、已通知检修修改气化开内人孔检查标准工作票措施(10大盲板改为11大盲板)。
5、风险点及运行注意事项:R4001加温氮气一般在机组启动前、停运后使用,机组启动后、停运前需要及时隔离该管线,避免氮气漏入合成气之中,影响合成气热值。
- 原煤仓B、C底部落煤管增加敲击器
1、设备异动原因:
我厂目前原煤仓锥部安装有空气炮10个,当原煤仓下煤不利时空气炮进行工作,但从现场实际使用情况看,冬季启动或来煤较湿时,锥部原煤易板结,多次出现给煤机断煤不能顺利启磨,现对落煤管增加敲击器,通过振打方式促使下煤顺利。冬季启动或来煤较湿时,原煤仓锥部原煤易板结,可能出现断煤情况,造成给煤机停运,进而引起磨煤系统的停运,给机组正常运行带来影响。
2、设备异动内容:
在原煤仓B、C底部落煤管增加敲击器。敲击器位置如下图。
3、设备异动状态:已完成。
4、系统图、规程、操作票、阀门检查表修改情况:系统图已修改。
5、风险点及运行注意事项:原煤仓下料不畅时及时启用振打器。
- S-3701澄清槽顶部增加搅拌机
1、设备异动原因:
提高絮凝剂进S-3701澄清槽混合搅拌效果。
2、设备异动内容:
将P-3704回流管进S-3701澄清槽顶部管移至旁边(泥浆侧)重新开孔插入S-3701澄清槽内,将P-3709回流管进S-3701澄清槽顶部管拆除,在V37PX0118泥浆返回澄清槽S-3701的阀门后增加盲板。在S-3701澄清槽顶部增加搅拌机(转速43r/min,叶轮直径300mm),安装位置详见下图。
3、设备异动状态:已完成。
4、系统图、规程、操作票、阀门检查表修改情况:系统图已修改、规程已修改。
5、风险点及运行注意事项:做好设备试运工作。
- 工业水至T-3941管线取消、T3942工业水补水管线新增甩头,用作3700单元试运上水接头
- 设备异动原因:
(1)原技改项目增加的工业水至T-3941管线,因工业水水质氯根超标,不满足T-3941用水要求,因此管线被弃置不用,冬季存在防冻隐患。
(2)3700单元试运上水用水量大,使用消防水易造成消防管网压力波动,大量消耗消防水还会造成消防水量不足的隐患,因此考虑使用工业水为3700单元试运上水。
2、设备异动内容:
(1)取消工业水至T-3941管线。
(2)在T-3942工业水补水管线调节阀39LV4005A前手阀前管道增加一路分支,安装DN80阀门1件,阀门后安装带消防接头工装1件。3700单元试运上水时,只需用消防带连接至上水口,即可使用工业水为3700单元试运上水。
改造后系统图:
3、设备异动状态:已完成。
4、系统图、规程、操作票、阀门检查表修改情况:系统图已修改、3900单元上水阀门检查卡已修改。
5、风险点及运行注意事项:无。 - 中压循环泵P-3301IG冷却水管线过滤器更改一台(3号)为电动滤水器(S-3913C)
1、设备异动原因:
中压循环泵P-3301IG冷却水管线过滤器目前为3台篮式过滤器,为保证冷却水量充足需定期手动清理,每日清理1台,消耗人力较大。
2、设备异动内容:
(1)将3台篮式过滤器中的1台(3号)更改为电动滤水器,滤网型号40目;其他管道、阀门不改动。
(2)就地安装控制柜。
(3)滤网冲洗水排污管道连入就近8米管廊IG水回水母管,口径为DN25不锈钢管、长度约5米,该段管线防冻伴热将IG水过滤器管线伴热延长使用。
改造前系统示意图:
改造后系统示意图:
改造后系统流程图:
3、设备异动状态:已完成。
4、系统图、规程、操作票、阀门检查表修改情况:系统图已修改、规程已修改、IG水(界区内)阀门检查卡已修改、IG水防冻措施已修改。
5、风险点及运行注意事项:
(1)一旦电动滤水器故障,电动滤水器内部反冲洗将不再工作,电动滤水器此时工作状态近似为篮式过滤器,不会出现IG水断流现象,只是电动滤水器失去自清洁功能。运行人员发现电动滤水器就地故障灯亮后,及时手动投用旁路篮式过滤器,隔离电动滤水器,检修人员及时检修。
(2)设备运行过程中监视P-3301机封水温度,发现温度较高时及时投用篮式过滤器,通知检修人员检查电动滤水器。
- T3941除盐水罐新增青沅水补水
1、设备异动原因:
根据机封水和仪表冲洗水、36单元水质要求,青沅水可以满足T3941补水要求。按照每天400吨补水量计算,每吨除盐水成本20元,青沅水成本6.49元,运行时间150天,预计每年可以节约费用81.06万元。
2、设备异动内容:
(1)自厂区西侧地下清沅水母管处引出一路,由管廊20A-161出地面,沿管廊铺设接入气化界区,与T3941除盐水补水管线汇成一路,在青沅水、除盐水管路增设止回阀门,防止互串。主管线设置单程伴热,伴热蒸汽自管廊23A低压蒸汽母管引出,分别向动力区域和化工区域铺设,在管线末端疏水(疏水位置:20A-161管廊、气化疏水站CCH0053/8接口)。在主管线设置远传流量表,方便运行统计水量。
(2)主管线采用规格Φ114*6材质304的不锈钢管,在管廊20A-161出地面处设置隔离手阀和导淋阀,在与除盐水管道汇合前设置隔离手阀、止回阀和导淋阀。
(3)伴热管线采用规格Φ27*3材质304的不锈钢管,两路分别设置手阀和疏水阀组。
修改后系统图:
3、设备异动状态:已完成。
4、系统图、规程、操作票、阀门检查表修改情况:系统图已修改、3900单元上水阀门检查卡已修改、伴热系统图已修改、防冻措施已修改。
5、风险点及运行注意事项:投用初期,注意冲洗管线,保证水质。
- P-3709A/B改型及进出口管线优化
1、设备异动原因:
(1)目前,P-3709A/B出口流量在20m3/h左右,而P-3709泵设计流量7.2m3/h,严重超负荷运行。
(2)P-3709泵设计流量、扬程偏小,选用的泵进出口口径偏小,实际运行流量远远超过设计值,泵腔部件磨损严重。
(3)P-3709泵入口管道设计较长,实际运行中该入口管道频繁堵塞。
2、设备异动内容:
(1)参照P-3704机泵型式,将P-3709A/B泵改型,改型后的P-3709A/B电机功率22KW,额定流量为20.52m3/h,扬程55m。
(2)改变P-3709A/B泵的安装位置,缩短泵入口管道的长度,由于泵入口管道长度缩短,泵入口两路冲洗水优化呈一路,取消P-3709A/B入口手阀前冲洗水管线,保留T-3702锥部至P-3709A/B手阀后冲洗水管线。
(3)从3700滤饼房二层S-3702进料手阀前引出一根DN80的不锈钢管线至T-3702人孔门侧上方,作为P-3709A/B出口至T-3702的大回流管线。保留了37XV0023前至T-3702的小回流管线(DN40),待调试时根据絮凝效果决定使用大回流或小回流。
改造前系统图:
改造后系统图:
3、设备异动状态:已完成。
4、系统图、规程、操作票、阀门检查表修改情况:系统图已修改、规程已修改、澄清系统阀门检查卡已修改。
5、风险点及运行注意事项:P-3709A/B出口至T-3702大回流投用时,需注意T-3702水质变化。
- V-3203B底锥改造及流化氮气管线重新敷设
1、设备异动原因:
IGCC煤气化装置的粉煤给料罐原始设计为单锥双管上出料的结构,实际运行中煤线的波动幅度较大,对气化炉的运行稳定造成较大困扰。经过诸多改造提升,煤线波动程度有所缓解,但离国内同类型煤气化装置的煤线运行水平还相差甚远。经讨论分析后,决定将现有V-3203B改造成圆底双锥双管上出料的结构。
2、设备异动内容:
本项改造工程主要对V-3203B在气化框架8米层的过渡段下方锥体及相关配套系统实施改造。新锥体由西安核普机械设备有限公司负责制造,在制造完成后运输至厂区,将原有设备的单锥切割后,进行组对焊接;重新在新锥体内部从顶部至底部安装2根DN65煤粉管道,恢复厡流化氮气管道以及相关伴热管道和保温;新增约80米的DN50流化氮气管道,从气化框架32米平台的稳定氮气总管处引出;安装截止阀2台,流量计1套,压差计1台,调节阀组1套,并对相关管道进行保温施工。
产品名称 | 一段煤粉给料罐B | 设备位号 | V-3203B |
---|---|---|---|
工作压力(MPa) | 4.0 | 介质 | 氮气、煤粉 |
设计压力(MPa) | 5.2 | 主要受压元件 | Q345R/16MnⅢ |
工作温度(℃) | 80 | 水压试验方式 | 水压试验 |
设计温度(℃) | 130 | 水压试验压力(MPa) | 6.5 |
原制造单位 | 江西江联能源环保股份有限公司 | 现制造单位 | 西安核普机械设备有限公司 |
原规格(mm) | Φ4000×21005 | 现规格(mm) | Φ4000/Φ3270/SR1640 |
原容积(m³) | 162 | 现容积(m³) | 180 |
原设备总质量(kg) | 134325 | 现设备总质量(kg) | 147500 |
原设备充水总质量(kg) | 296325 | 现设备充水总质量(kg) | 327500 |
表1 V-3203B改造前后设计参数对比
粉煤给料罐改造前后示意图
改造后,粉煤给料罐V-3203B流程图
改造后,粉煤给料罐V-3203B底部流化氮气管线流程图
改造后,一段粉煤加压B DCS图
3、设备异动状态:已完成。
4、系统图、规程、操作票、阀门检查表修改情况:系统图已修改、3200单元阀门检查卡已修改、阀门传动清单已修改。
5、风险点及运行注意事项:
(1)设备水压试验合格后,需将设备内残存的水排净、吹干,需检查水压试验期间临时安装的盲板均已拆除。
(2)机组启动前需对#3、#4煤线进行煤循环试验,同系列的两条煤线不允许同时进行煤粉循环试验;煤粉循环数据采集期间,绝对不允许粉煤储罐V-320B1向粉煤放料罐V-3202B下料;为保证记录的数据稳定可靠,要求V-3201B重量超过15T;V-3203B料位超过70%,33PDI0303/0403不低于0.04MPa
(3)由于V-3203B底锥改造后,一方面是有效容积增大了约18m3,换算后可增加煤粉储量约10t;另一方面双底锥是带有空腔的设计,类似于气化炉的环形空间,与煤粉接触的锥板不能承压,需要保持空腔与上方压力保持一致,故对V-3203B的充压及收料提出特别要求,具体内容如下:
- V-3203B不得在零压力下收料;
- 在收料前,必须向V-3203B充入一定压力,暂定不低于0.5MPa;
- 待充压达到后,方可向V-3203B放料;
- V-3203B底部两路流化氮气非特殊情况,不要全部停气,防止堵塞流化区域。
十六、大布袋S-3103A/B氮气反吹管道改造 - 设备异动原因:
大布袋S-3103A/B/C滤袋频繁发生滤袋烧损情况,有时出现大布袋南北两侧滤袋烧损情况不一致的情况。为分别监测大布袋南北两侧反吹阀情况,已在大布袋C上再增设一路反吹氮气管道,分别设立远传压力表,对南北两侧反吹阀压降情况分别监控。改造后运行效果满足预期,现对大布袋S-3103A/B氮气反吹管道进行相同改造。
2、设备异动内容:
(1)将大布袋S-3103A/B反吹氮气储罐出口减压阀组移至大布袋S-3103A/B顶部完成, 减压阀组隔离手阀已更换为全新球阀。
(2)将大布袋S-3103A/B反吹氮气储罐出口管道规格由φ60*5 碳钢改为φ89*6.5 碳钢完成。
(3)在大布袋S-3103A/B顶部新增一路反吹氮气管道(φ60*5 碳钢),将原反吹氮气减压阀后一路氮气管道(φ60*5 碳钢)变成两路反吹氮气管道(φ60*5 碳钢)分别为南北反吹阀供气,减压阀组利旧安装在两路反吹氮气管道上完成。
3、设备异动状态:已完成。
4、系统图、规程、操作票、阀门检查表修改情况:系统图已修改。
5、风险点及运行注意事项:磨煤系统试运时,关注大布袋反吹压降变化。
十七、气化炉废锅出口弯管导淋处增加阀门
1、设备异动原因:
气化炉废锅有泄漏风险。如果气化炉废锅泄漏,在停机后废锅出口管道会有大量水存积,大量水积存在废锅出口对设备有不利影响。拆废锅出口管道上手孔放水,风险较大,高温水汽极有可能伤人。因此在气化炉废锅出口管增加阀门,为便于停机后废锅放水。
2、设备异动内容:
气化炉废锅出口管有DN150 PN10.0手孔。在手孔处增加球阀Q341Y-600LB 6″4A双相钢材质,阀后仍加盲法兰。
- 设备异动状态:已完工。
4、系统图、规程、操作票、阀门检查表修改情况:系统图已修改。
5、风险点及运行注意事项:无。
十八、P-3718反冲洗水泵入口阀后增加Y型过滤器
1、设备异动原因:
S-3702陶瓷滤饼机滤板长时间使用后会产生结垢现象,为节约成本滤板需拆下清洗,清洗后继续使用,长此以往滤板寿命用尽时会有破裂现象,最终导致泥浆进入T-3707滤液罐内,使P-3718反冲洗水泵转子堵塞以及滤板冲洗喷头堵塞现象,严重影响陶瓷滤饼机正常工作。
2、设备异动内容:
现将P-3718反冲洗水泵入口管改为DN80(原口径DN50),增加Y型过滤器,从而减少转子及喷头堵塞情况。详见附图。
- 设备异动状态:已完工。
4、系统图、规程、操作票、阀门检查表修改情况:系统图已修改。
5、风险点及运行注意事项:发现泵不打量后,及时清理滤网。
十九、陶瓷过滤机S-3702反洗水管线改造
1、设备异动原因:
陶瓷过滤机S-3702滤板损坏后会导致滤液罐T-3707内污染,影响反冲洗管路。
2、设备异动内容:
现将反冲洗泵P-3718去陶瓷过滤机S-3702过滤器前增加三通连接工业水。详见附图。(注:云线为异动新增管线)
- 设备异动状态:已完工。
4、系统图、规程、操作票、阀门检查表修改情况:无需修改。
5、风险点及运行注意事项:无。