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法因公司两台DD25/2深孔钻床在东方锅炉通过验收

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日前,法因公司两台DD/型深孔钻床在东方锅炉顺利通过验收。应东锅的要求,该机床不仅满足了钻入面孔距误差小于.mm的高要求,而且钻孔精度比之前的./mm提高了一倍多,树立了法因牌深孔钻在行业内新的标高。



  然而从年的立项,到今天的成功投放市场,法因公司深孔钻的研制工作并非一帆风顺,在从蛹到蝶的转变中,它不免也经历了破茧而出的阵痛,而这阵痛,恰恰就在于六年间它的持续改进之路。


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  近几年我国核电事业快速发展,对核电设备上孔的加工精度提出了更高的要求,由于普通机床很难达到其要求,专用设备深孔钻因此拥有了广阔的市场前景。据法因公司技术人员介绍,深孔钻是机械制造行业中用于深孔(孔深与孔径之比大于的孔)加工的高精度数控机床,需要解决刀具冷却、排屑以及孔的直线度等方面的难题,由于国外的技术已经比较成熟,近几年市场占有率较高,国内替代进口的产品并不多见。年法因公司有意在深孔钻方面大胆试水,并在公司高层的倡导下成立了专门的技术攻关小组。


  年月,由顾申玉总工程师带头主持设计的DD/型深孔钻图纸,历经一年的努力得以完成,虽然当时有层层难题摆在了项目组的面前,但法因公司的深孔钻研制工作毕竟迈出了可喜的一步。“当时这台设备与公司的主营产品偏离较远,尚无客户订购。在没有订单的情况下,是否要投入大量人力、物力、财力进行试制,成为我们项目组面临的一道难题。”忆及当时的情境,参与深孔钻项目的人员仍然历历在目。


  就在项目组犹豫不决之时,董事会果断决策:公司上下全力支持试制深孔钻产品,这无疑给项目组注入了强心针,事实证明,有了各部门的全力协助,法因第一台深孔钻的试制工作比预想中提速许多。可是由于是首次试制,没有经验可供借鉴,“过河”过程中还是遇到了许多盲区,DD/在调试阶段出现了一系列问题:在机械方面,密封圈漏油,导向套顶不出,排屑通道不畅,钻杆夹持不牢,排屑器堆积铁屑,钻头使用寿命短,钻孔质量差;在电气方面,定位不准,程序加工顺序混乱;在液压方面,液压泵磨损过快,回油泵回抽不及时,油温过高等。


  面对如此多的问题,董事会亲自组织项目组设计人员召开技术研讨会,分析原因,研究对策,制定改进方案。改进方案确定后,项目组机械、电器、液压各类设计人员各司其职,协作攻关,经过不懈努力,有效的改进了设备出现的各种问题,使机床得以顺利运转。更让人兴奋的是,在设备试车的过程中,有客户向DD/深孔钻抛来了橄榄枝,直接订购了该产品,法因公司第一台深孔钻顺利打入市场!

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